船舶主机油道堵塞原因分析
仪器信息网 · 2007-08-10 21:40 · 38654 次点击
吴丽发
摘要:某轮在航行期间出现主机油道堵塞的故障,经对事故原因和拆检情况的深入分析,总结经验教训,以避免事故重演。
关键词:主机;设备;管理;油道堵塞
中图分类号:U664.813文献标识码:B
某轮是青岛造船厂1987年建造的浅海供应拖带船舶,主机型号为MANB&W8L20/27,功率800kW,额定转速1000r/min。2006年5月,该轮航行期间,右主机发生油道堵塞的事故,本文就事故原因进行分析。
一、事故经过
某轮航行期间,右主机机油压力由0.46MPa下降到0.33MPa,随即减速停车组织检查(此时机油温度76℃,海水冷却压力0.08MPa)机舱相关管系和机油调压阀,并调换另一组机油过滤器,清洁了海水过滤器。重新启动柴油机,逐步加速到900r/min时,机油压力仍为0.33MPa,此时降低转速至750r/min,并启动了润滑油预供泵一起供油润滑,机油压力维持在0.31MPa,润滑油温度正常,主机维持使用直至港口。随后立即组织检修,经拆检右主机油泵,发现油泵油封严重损坏。机油泵修复装机调试,各参数正常。同日21:30时该轮备车出海作业,运行初期主机运行情况正常,约1h后,油压从0.5MPa下降到了0.4MPa(正常油压为0.4~0.5MPa),22:40时油压由0.4MPa上升到了0.6Mpa,将调压阀往下调不起作用。轮机长摸了各缸道门盖,感觉第五、六缸道门温度很高,马上将主机减速停车,并启动润滑油预供泵供油润滑盘车,感觉很沉。分析可能原因为:一是曲轴五、六缸油孔堵塞烧瓦;二是喷嘴堵塞,造成拉缸。
二、拆检情况
1.第三缸主轴瓦烧熔,主轴颈拉伤。
2.第四缸主轴瓦烧熔并堵塞油道,主轴瓦随曲轴转动了180°,主轴颈严重拉伤,连杆瓦烧熔,连杆轴颈拉伤。
3.第五和六缸主轴瓦烧熔并堵塞油道,主轴瓦随曲轴转动了180°,主轴颈严重拉伤;连杆瓦粘着连杆大端,部分合金烧熔脱落堵塞连杆轴颈上的油道,油道口有棱角和毛刺,连杆轴颈拉伤严重(圆轴形沟槽纹状),轴承盖变形缩口。
4.其他缸损坏程度小,可以修复。
三、原因分析
根据拆检情况分析,轴瓦巴氏合金堵塞油道是造成本次事故的直接原因。柴油机在正常工作时,曲轴轴颈与轴瓦之间有油膜,摩擦损耗小,摩擦热量由机油带走,工作温度正常。如果轴瓦与轴颈直接接触,摩擦功耗急剧增大,热量积聚在轴瓦内,温度不断上升,使轴瓦表面开始熔化、烧损。
导致本次事故的主客观因素如下。
1.上次坞修时,在主机拆检过程中一直伴随着喷砂,使砂粒进入机体,导致润滑油受到污染。
2.主轴承间隙偏大。虽在上次修理时更换了主轴瓦,但间隙仍大到了极限值。
3.日常监督不力。在左主机清洁油底壳时,发现了一些片状巴氏合金,说明此前已运转不正常,但未能及时发现而使故障扩大化。
4.该船在渤海湾作业,经常出入港口和靠离平台,造成了主机频繁启停。
5.管理人员发现机油压力不正常时,未能彻底分析原因,排除故障。
四、经验教训
1.应加强修理过程的监控工作。
2.应重视修理质量。在主机修理过程中,明知道主机技术状况不佳仍然坚持使用,造成了事故的发生。
3.该主机修理过程中存在环境和技术缺陷,但在日常管理过程中未能提高警惕和加强巡检,错过了发现问题的机会,造成了事故的发生。
4.本次事故的发生是有预兆的,但是在检修过程中未能很好地分析原因,仅凭经验检查机油泵,导致机油泵出现故障。