6B汽泵跳闸锅炉MFT事故

  仪器信息网 ·  2007-08-10 21:40  ·  14532 次点击
一、事故经过
2003年10月30日#6机组:
16:27:00汽包水位5mm,负荷300MW,A、B汽泵运行,A、C、D、E磨运行。
16:28:006B汽泵跳闸(事后查为前置泵吸入端密封水温度高保护动作)。
16:28:05电泵联启,启动电流832A;6A小机未解自动,其勺管自动加至由65%加至90%。
16:28:08电泵电流回至正常254A。其后,运行人员将参数逐渐调至正常。同时运行人员发现电泵工作在勺管开度72-76%的不稳定区,期间曾5次试图将其调整至稳定工作区,但发现只要稍微调整电泵勺管,便会引起给水流量的大幅波动。后来运行人员将电泵再循环打手动并开至50%,稳定了一段时间。
16:42:41电泵突然跳闸(跳闸原因不祥,事故分析会后仍无定论)。
16:42:57A小机解转速自动,运行人员重投锅炉自动。
16:43:12A小机再次解转速自动,运行人员重投锅炉自动。
16:43:18运行人员手动停止A制粉系统。
16:43:37投CD#1油枪。
16:43:39汽包水位-382mm。
16:43:41汽包水位低三值。
16:43:41炉水泵A、B、C跳闸。
16:43:44炉水泵全停信号发出。
16:43:45MFT动作,汽机跳闸。
二、事故分析
从操作过程来看:
1、电泵跳闸后,在加A小机勺管时,出现了两次由锅炉自动切至转速自动的情况,事后分析,电泵跳之前,小机勺管开65%,电泵跳后,运行人员直接设定开100%,应该是设定值与实际值偏差大造成的。
2、电泵跳后,运行人员强启了五次,第五次才将电泵起来。前四次电泵的启动电流分别为:89、160、335、401A。而且我们可以查曲线发现电泵在跳之前,其电流已达到了735A,超过了其额定电流,是因为再循环开了50%导致其流量较大,还是电泵本身工作已不正常导致其超电流就不得而知了。
3、电泵跳后,拉掉了A制粉,盘上的操作人员此时都集中精力去抢电泵,同时加A小机的时候,两次切至转速自动后,便放弃了继续加A小机的努力,而当时A小机只有400t/h左右的流量,应该还有很大的调节余地的。而在电泵跳后、汽包水位下降的同时,拉制粉系统、打炉水泵等一些应急的手段也未用上。
三、经验总结:
1、因6台机组安全稳定运行了较长时间,运行人员难免会产生一些大意的思想,突然发生事故,精神在短时间难以集中起来。所以在稳定运行时期的一些事故预想及演习是必不可少的,而且对事故情况下的一些人员分工应事先明确,免得真遇到事故时,大家都在忙,但实际上是做了些重复性的工作。
2、#5、6机组的电泵都有在72~76%的不稳定工作区,锅炉值班员应尽可能避免将电泵长时间停留在这个区域内,若给水流量要求电泵必须停留在这个区域,则加、减负荷不失为一个办法,用再循环来调整其负荷是否恰当有效,还待讨论。

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