承钢2#炉因恶性管道行程引起的炉缸冻结事故

  仪器信息网 ·  2009-05-20 21:40  ·  37053 次点击
承钢2#炉有效容积450立方米。16个风口(由于铁口浅,长期堵铁口两边风口操作,实际只有14个风口送风,)于2008年8月11日发生炉缸冻结事故。
一、事故经过
8月11日大夜班第五次铁铁口迟迟打不开,本应7:40分堵口,可直到7:30分才打开铁口,共出铁1.36吨。由于包满,堵口又配了一个包。这期间下渣未出来,重新开口后铁流小,炉温急剧向凉,铁水粘沟流不动,下渣出不来。后虽经带炮,重新开口,换自产有水泥再开,依然未出来下渣。这期间7:40分压量关系严重紧张,减风至0.180兆帕。二次出铁后,炉内由于憋压严重,发生管道顶温最高点700摄氏度,炉缸进一步急剧向凉,铁口,渣口均出不来渣。减风至0.100兆帕,崩料频繁,炉况进一步恶化,后慢风恢复,于中班又出二炉铁计80吨,下渣依然山不来。前后共憋渣120吨左右。8月12日由于风口灌渣,被迫休风。烧风口,铁口,打开人孔看,东南面有一明显大洞,至此,炉缸冻结形成。
二、事故特点
由于恶性管道和连续崩料,大量生料进入炉缸。在炉缸内被加热还原,吸收了大量的热量,炉缸很快冻下来。这次恶性管道发生在出铁前,炉缸积存渣铁量多,危害由此很大。大量炉渣在炉缸冷凝,以至发生炉缸冻结。
这次冻结特点是:铁水由铁口尚可放出,而炉渣却放不出来。这说明炉缸尚未凝死,炉缸与焦碳形成可塑性凝固层,铁水沿着可塑性凝固层的缝隙渗透而到达铁口。在休风期间炉缸四周可塑性凝固层完全凝固。
三、事故处理
8月13日中班开始用1#、16#B口铁口两边的风口送风,再这之前休风期间已经烧通两风口和铁口之问。送风后,严格控制风量,本着化的东西能及时从铁口流出,不至于糊死风口的原则,随着化的东西增多,渐捅风口多本着:1、前期慢,随着风口数的增多,可加快。2、从铁口向两边依次捅开,以使渣铁及时流出。至14日早上捅开¨个,后又捅开剩下的。至此炉缸恢复正常。具体捅风口过程如下:
时间:12日;风口:烧风口;时间:2:25;风口:捅开13#风口。
时间:13日5:45:风口:用1#,16#风口送风:时间:5:10:风口:捅开4#风口。
时间:13:40:风口:捅开2#风口:时间:6:25:风口:捅开5#风口。
时间:15:40;风口:风压加到0.075兆帕;时间:9:20;风口:捅开6#风口。
时间:16:00;风口:10#风口吹开;时间:11:20;风口:捅开9#风口。
时间:16:40;风口:捅开15#风口;时间:14:50:风Vlz捅开8#风口
时间:22:20;风口:捅开14#风口:时间:15日1:30:风口:捅开12#风口
时间:14日1:25;风口:捅开3#风口;时间:8:24;风口:捅开11#风口
扩开风口时,必须遵循原则:开风口只能开工作风口两侧的,待工作风口正常之后才可以开。保证工作风口熔化的渣铁能从铁口流出。随着工作的风口增加,适当增加风量,加快熔化过程。风量大小主要看压差值,初期可高些,以后要维持在正常值得下限。风口增多要注意风速和鼓风动能。
此次事故加焦如下:11日8:00(58.84吨)之后拉2.8负荷5批,再加34.24吨,后拉1,5负荷7批。13日加焦88吨后拉1.5负荷20吨,2.0负荷43批。2.5负荷24批。后拉全焦负荷。共加焦181.08吨。
四、经验和教训:经过这次事故,我们进行了总结。并制定出以下预防措施:
1、一般性管道或崩料,顶温升至500摄氏度以下。压量关系及顶压波动较小或不明显,按作业标准适当减压,并采取防凉措施。
2、严重管道顶温升至500摄氏度以上,并带有崩料,必须第一时间停煤停氧,关混风并快速大幅度减风至100千帕以下,停上负荷料,集中加净焦。
3、以最快时间组织炉前出铁,炉温急剧向凉,炉渣难出的,马上换自产炮泥,并迅速组织炉前进行不间断烧铁口。
4、减风后,若顶温仍不可控且仍有崩料,在风口允许情况下必须尽可能减风至最低。视顶温情况,必要时联系切煤气。
5、发生严重管道减风后,严禁加风。

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