电厂脱硫系统调试过程中遇到的若干问题

  仪器信息网 ·  2009-05-20 21:40  ·  32504 次点击
0概述
目前,随着我国电力工业的污染物的国家环保排放标准日益严格,新建及扩建发电厂的要求必须安装脱硫装置。由于近两年电力供应紧张,新建机组迅猛增加,并且机组燃煤供应紧张,电厂燃用煤质较差,基本是输送到什么煤就烧什么煤,基本没有选择低灰份低硫煤的余地,污染相当严重,在新建机组投产的同时,要求配套的脱硫装置也相应投产。由于脱硫装置也就是近两年才大量安装,目前投产的脱硫装置装机容量及台数也不多,总是落后机组安装及投产。
脱硫系统目前大部分采用是石灰石石膏湿法脱硫工艺,基本是引进国外技术,由于在短时间内我国大量安装脱硫装置,生产厂家是迅速抢占脱硫市场,没有时间进行总结和技术消化,包括脱硫系统运行和调试方面。现在我国也没有相应的行业标准和国家标准进行指导,每个脱硫工程调试大部分是外方进行指导,试验调试的标准也是采用国外的标准,因此希望我国相应的管理部门尽快出台脱硫系统的相应技术标准。
天津大港发电厂FGD总体设计:
FGD入口烟气量1131000Nm3/h(湿烟气)
FGD入口SO2浓度≤507ppm
FGD入口烟尘浓度≤157mg/Nm3(干烟气)
FGD脱硫效率≥95%
FGD入口烟温125℃
烟囱出口烟气温度≥80℃
烟囱出口SO2浓度≤25.3ppm字串1
烟囱出口粉尘浓度≤50.0mg/Nm3(干烟气)
钙硫比1.034
烟气SO2去除量1.45t/h
石灰石耗量2.7t/h
石膏产量4.6t/h
石膏含水量≤10%
天津大港发电厂主要设备参数
吸收塔:液柱塔11.9m×7.9m×34.05m(H)
吸收塔浆液循环泵:流量4100m3/h,扬程16mH2O
真空皮带脱水机:出力6.9t/h(湿饼),过滤面积为9m2
氧化风机:流量2200m3/h(湿),两运两备
FGD增压风机;动叶可调轴流式风机,流量1859314m3/h,静压升4084Pa
GGH:回转式,漏风率≤0.5%
湿式球磨机;出力5.4t/h,出料细度325目,90%通过。
1烟气含硫量大于设计值的问题
由于目前电厂燃用煤种变化太大,煤的含硫量大于以前脱硫系统设计烟气中的含硫量,脱硫系统无法全部脱硫,只能部分烟气脱硫。由于脱硫系统是处理锅炉部分烟气,因此对脱硫系统烟道出口CEMS显示的浓度值与实际吸收塔烟气脱硫后浓度有一定偏差,吸收塔出口在线监测取样点的位置在旁路原烟气和处理后静烟气的混合位置,此处烟气中的SO2浓度场和温度场分布不均,通过我们测试,当DCS的CRT显示浓度与实际测量段面最大浓度及最低浓度差几倍,由于是旁路烟气和净烟气混合,DCS显示吸收塔出口温度和旁路烟气和净烟气混合,温度显示也可能不正确,需要重新确认温度测点位置。因此在线监测(CEMS系统)显示的数值只能在运行时进行参考,或对在线检测系统(CEMS系统)数值进行系数修正。在以后可能由于煤炭市场的变化,燃煤电厂煤炭供应缓和,这种情况会减少。
2锅炉开脱硫系统旁路挡板的运行方式
目前大部分新建机组及老机组安装脱硫装置时间基本落后机组投产时间,并且现在我国供电紧张,基本是机组全部带负荷,不可能有停炉机会进行脱硫烟风系统调试,脱硫系统的调试及投产也受到相应影响。由于目前脱硫系统设备运行的稳定性不是很好,关旁路投入脱硫系统后发电厂对机组运行的稳定性也不放心,担心脱硫系统运行出现故障时可能造

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