煤矿综采机械设备使用问题分析及改进措施

  仪器信息网 ·  2009-05-20 21:40  ·  33653 次点击
摘要:随着我国综合机械化设备的不断研制、改进,升级换代,成熟的设备日趋增多。由于煤矿目前开采强度较大,采、掘速度的不统一、不同步、不协调,没有高性能的综掘设备确保较高的掘进进尺,将会造成矿井生产的采掘失调,影响煤矿的正常安全生产。根据各地的实际情况,采用中小型半煤岩综掘设备,既可加快掘进速度,又能满足综采、高效炮采的回采需要,提高生产效率。
关键词:煤矿;综采机械;原因;改进措施
1综掘机械的选型
1.1选型原则
综掘机械各配套设备,必须适应与满足快速掘进的需要,综掘设备的协调性以保证工作面快速推进的需求,参照国内外高产高效工作面辅助系统生产能力的设计,应以工作面生产能力的1.2倍为基数。综掘机械的研制与选型,以提高设备的可行性为主,但也要注意其技术的先进性。总体设备应考虑现有的定型设备。综掘机就成套设备应满足快速掘进工艺的要求。
1.2掘进机的技术要求
掘进机的支护系统与切割系统互不干涉。刮扳机与装载机构分开控制,避免装载机构和刮板运输负荷过大造成死机现象,锚杆动力源与主油泵电源,实现单元设计。装载机载液压锚杆机,掘出顶板即可及时支护,实现既打顶锚杆又能打帮锚杆,迎头最小支护间距为200mm的综合掘进机械。相互干涉。各抗磨液压油污染造成操纵阀堵塞,调锚杆动力源与高和牵引系统易出故障。
掘进机的的检修方面,防止液压油的污染,给液压系统造成堵塞、泄露,加油方式改为吸式。装载机构用三爪转盘,单独逐个马达带动。为解决液压油的起热现象,在掘进机的油箱内加装冷却器。各油缸的外露部分及液压件应加防护装置。
电器方面,具有回路多,控制容量大,易维护。保护和显示融为一体,全自动故障诊断和作检测、过流、过载、断相、互不平衡、漏电、闭锁、过压和先导误动作的控制系统,可显示控制电机负荷、运行状态、故障情况、启动器系统自控和主控箱温度等,便于检修和查找处理问题。
掘进机的使用,带伸缩切割头,便于挑顶、刷帮和挖柱窝,在同样的条件下可以多进一个循环,提高调动机器的灵活性。随机配套的铲煤板宽度一般为2.8m、2.5m,为适应掘进巷道宽度2.8m、3.2m、3.6m、3.8m、4.2m的一次性全断面掘进,加装副铲板,有利于减少移机次数。为保证工作面综合防尘效果,配置除尘风机。
安全方面:必须有预警报信装置和照明,可安装机载式瓦斯断电仪,具有内外喷雾,掘进机两侧必须有急停按钮等安全设施。
1.3综掘机效率
根据以上分析及资料提供的数据,掘进断面为9-15m2左右,综掘机械的配套实现了双动力源(风动工具、液压工具),运输采用双面运输胶带机,可以减少工人的劳动强度,支护材料可以机械运输,购置半煤岩掘进机,以至于工作面的夹矸和遇到小构造而影响掘进。可以实现支护、掘进一体化,一次性全断面快速掘进,提高工效。
如果实现掘进机械钻井、截割、装运、降尘、支护一体化,就能够加快掘进进尺,实现快速掘进的目的,已达到矿井安全生产的需要,确保全矿各项经济技术指标的完成,实现高产高效。
2综采设备配套使用中出现的问题及改进建议
2.1设备使用情况
由于设计和使用方面的原因,在实际应用中常出现以下方面的问题。
ZY3600-15.5/3.5液压支架护帮千斤顶耳座开焊;护帮连杆销弯曲、切断;没有底侧护,支架调向和倾斜彩面排架困难,运输机上窜下滑难控制,推移连杆磨损严重;三角煤不能得到有效解决,采面两端不能自开切口;ZY3600-15.5/3.5液压支架的前梁+收回护帮后的整体厚度与采煤机星头(Φ1.6m滚筒时)相互干涉;采煤机行星头与运输机铲煤板(高276mm)相互干涉;抗磨液压油污染造成操纵阀堵塞,调高和牵引系统易出故障;运输机过渡槽过二节的连接螺栓断,连接耳座开焊。
2.2原因分析
2.2.1设计方面
运输机。运输机的机头架与过渡槽的过一过二是用螺栓连接,形成一个钢性整体。运输机中的部槽与底板有一定的空间,机头的卸载高度为850mm,留有三角煤,中部槽+煤机导轨整体高度为276mm。
液压支架。ZY3600-15.5/3.5液压支架的大立柱及各千斤顶的工作阻力均是36.69Mpa(即安全阀的开启压力),没有底侧护,前梁和护帮(全部收回)的总厚度太厚,护帮板、伸缩前梁与推移千斤顶没有实现连动。
采煤机。MG-360W采煤机的行星头太大,煤机的加油方式是人工加油。
2.2.2配套方面
ZY3600-155β5液压支架的前梁与采煤机行星头(φ1.6m滚筒)相互干涉,滞后支架不能实现超前移架。
机头卸载高度过高(850mm),过度槽不落底采煤机的滚筒切不透三角煤,造成采面两端不能自开切口。
MC-360W采煤机配套的原RYBNIK-80P运输机的中部槽宽度是750mm,该设备与SGZ-764/320运输机配套,煤机行星头与运输机的铲煤板间隙过小,跟机推溜时,煤机的行星头与运输机的铲煤板相互干涉,造成煤机行星头磨损和割铲煤板。
2.2.3使用方面
采煤机用的是镐型截齿(U92)割底板,底板出现凸凹状态,铲煤板和挡煤板将其抬起,使铲煤板扎底,造成中部槽变形。
ZY3600-15.5/3.5液压支架进回液高压胶管长(2.2m),移架时常挤断。
煤机的加油、检修措施不力,造成抗磨液压油污染,操纵阀堵塞,牵引力系统出故障。

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