抓基础管理 促进设备管理上水平

  仪器信息网 ·  2009-05-20 21:40  ·  30984 次点击
李增义
(大庆石化公司睛纶厂毛条二车间黑龙江大庆163714)
摘要:本文根据过去在设备管理中存在的问题,提出建立和完善设备管理机制;把功夫下在管理、使用、最佳效能,实现设备管理上水平。
关键词:抓管理;上水平
大庆石化公司睛纶厂毛条二车间共有化纤毛条设备4个系列32台设备,其中国产设备1台,进口系列设备31台,除新进的液压打包机外,都是建厂时购置的老设备。这些设备在“计划经济”时期,昼夜不停的满负荷高速运转,经常“带病工作”。随着市场经济改革的深人,质量和价格成为企业发展和生存的主要问题,已经“千疮百孔”的设备失去了原有的生产能力。故障率高,跑、冒、滴、漏严重,产品质量难以控制,市场价格不占优势,企业的生存问题摆在了我们的面前。经过认真分析,我们认为:要购买新设备需要的投资太大,而且也需要时间,只有利用现有设备,抓好设备管理,提高设备管理水平,逐步恢复设备功能,才能提高产品质量、降低生产成本,企业才会有发展,才能生存。
毛条生产质量的好与坏,除原料和操作问题外,很重要的因素就是在于设备状态,所以必须提高设备的管理水平和加大设备技术改造力度。为此我们主要做了以下几项工作。
一、建立和完善运行管理机制,使设备管理走上规范化的轨道
几年来的工作实践使我们认识到,要使设备管理规范化,就必须有一套适合本单位设备特点、科学有效的管理制度和机制。因此,我们在原有共性制度的基础上,结合车间实际,针对设备现状及特点,先后制定了《设备管理考核细则》、《设备平车保养管理制度》、《设备包机责任制》、《设备检修质量标准》、《设备反馈制度》及《设备润滑管理制度》等9项管理制度,并对个别制度进行了修订。
这些制度的建立健全和完善,消除了管理工作中存在的某些不足,如,过去在毛条畅销时,为了单纯地追求产量,设备经常带病工作,这样既保证不了产品质量,同时也存在很多安全隐患,为此车间制定抢修设备考核规定,结果每月用于该部分的加奖占车间总奖金的1/3,这样既没有达到真正改善设备状况的目的,同时其他员工心理也不平衡,形成了设备管理上的畸型。针对这种情况,我们实施了设备“包机到人”制度,每天每人对自己所承包的责任机台进行认真巡检,发现问题及时处理,处理不了的按设备反馈制度及时进行反馈,由白班维修人员及时检修,修复后交付生产运行工段,使设备能够在良好状态下运行。这样大大降低了备件的消耗,各种备件的更换量得到了有效地控制,同时也降低了故障率,设备运行进人了良性循环的轨道。在建立完善制度的同时,我们始终坚持工作责任“三落实”、设备管理检查“三结合”和考核结果“三挂钩”的工作方法。即检查结果责任到人有落实;设备保养、维护、使用和故障的预防责任分工有落实;出现问题和发现的隐患整改责任有落实。坚持定期检查和日常检查相结合;专业管理与群众性管理相结合;实行量化考核与双文明考核相结合。考核的结果与工段、班组和个人的经济利益挂钩;与评先、争优相挂钩;与竞争上岗相挂钩。
几年来,经常考核落后的班组和个人除经济上受到影响,在评选先进活动中也失去了竞争的资格。一些个人因考核达标率过低而失去了继续上岗的机会。“三落实”“三结合”“三挂钩”使设备管理步入规范化的轨道。
二、把功夫下在管理、使用、维护上,使设备在完好状态下运行
提高设备完好率是保证生产顺利进行的基础。如何提高设备完好率,除了建立一套科学严格的管理制度外,更重要的是在“管理、使用、维护”上下功夫。
我们车间的设备已经进入了老化阶段,易损件增多,故障率高。面对这种情况,我们首先坚持对操作工进行设备维护、使用的培训,使每一个上岗职工达到“四懂”、“三会”,还把设备的运转情况列入了生产工段的交接项目之中,并与操作工的操作水平及责任进行挂钩考核,促使操作工严格执行操作法,主动自觉地检查设备运行情况,减少了故障率,节约了大量的经费。其次我们在设备专业管理人员中实行了“三查、一整改”的方法,即每天主管设备的领导查;专业技术人员查;保全工查,对查出的问题每天一整改。并把问题落实到包机责任者头上。
同时我们坚持设备反馈制度,运行工段对生产有影响的设备有权反馈,白班接到反馈单后,对设备进行彻底检查并维修,对设备损坏的原因进行认真地分析和判断,写出故障总结,按计划揩车,恢复了OKK针梳机门罩消音系统,使设备噪音降到了设计水平以下,达到了QHSE要求标准。设备管理形成了使用、保养维护、修理一条龙,跑、冒、滴、漏现象基本杜绝,地面无油污、无废毛杂物,设备完好率达到98.4%,并实现了B类车间设备达标。
三、加快技改步伐,实现设备管理最佳化
设备修理是补偿磨损、消除隐患,恢复原有精度、性能的手段,而技术改造是消除原设计制造的缺陷和实现科技强企的有效途径。毛条设备老化,工艺落后,已不适应市场经济发展。面对无力更新的设备,怎么办?只有加大技改力度,才能实现科技兴企的目的。
为此我们对679拉断机加装箱体以提高整机牵引倍数的改造,改写了毛二设备不能生产DU1高缩率膨体毛条的历史,去年在原料指标有些波动的情况下共生产了DU1产品1000余吨,创造了可观的经济效益。拉断机电器控制系统变频改造,降低了电器的故障率,提高了设备的性能。原来我们只有3台拉断机能生产正规条,如果生产这个品种,我们的产量非常低,我们今年又改造了其它2台,使5台拉断机都能生产正规条。对OKK针梳机国产斯密特联轴器进行了改造,改造后联轴节的使用寿命提高了4倍,我们还对OKK针梳机气动电磁阀修理及控制回路进行了改造,既提高了劳动生产率、也减轻了操作工的劳动强度,节约经费10万元。我们还在实施设备改造中重点解决一些带有共性、制约生产的关键问题40余处,基本上满足了生产工艺技术要求,实现了老设备满足新工艺技术指标调整的要求,为毛条求生存、谋发展、创市场增添了后劲。
四、加强基础管理,提高设备管理水平
在日常的设备管理中,我们抓基础,扎扎实实地做好提高设备保养水平的工作。坚持对全车间设备保养的抽查,设备小修的逐台验收。坚持设备评优,在全车间范围内开展争创“红旗设备”竞赛活动,对班组出台了一系列激励措施,凡是获得“红旗设备”称号的班组、个人,给予奖励,极大地调动了全员参与设备管理的积极性。及时推广和宣传各单位抓设备管理的经验,如向化工二厂、化肥厂利用先进的仪器对在线设备进行动态检测的做法进行学习,以点带面,提高我们的管理水平。改变传统管理方法,在实际考核、理论考核合格的基础上允许操作工操作多种类型的设备,即“一岗多能”,增加了竞争能力。应用ISO9000质量标准管理设备,即设备的管、用、养、修,执行质量标准,保证了设备管理活动的开展。
几年来,我们从抓管理人手,通过深入细致的抓设备的基础管理工作,使我们的设备管理水平又迈上一个新台阶,并取得了较好的经济效果。在全车间主要生产设备役龄超过18年的情况下,设备故障停机率逐年下降,20%年下半年与去年同期比故障率下降了4.2%,材料备件下降了35%,创造了良好的效益。但我们又深深地体会到:设备管理工作在任何时候、任何情况下都要以提高设备完好率、保证装置稳定运行为目标,强化设备维修这项中心工作;同时也要重视培训技术人才,只有这样,才能使我们的工作做得更好。

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