以思维革新求突破,以技术创新求发展

  仪器信息网 ·  2009-05-20 21:40  ·  9562 次点击
陈忠郭卉
白沙集团成型车间肩负着企业的嘴棒生产供应任务,现有成型生产设备14台套,其中PM5N--10台,KDF2--4台,其使用年限均在10年以上,最长的达到了16年,按设备的设计使用寿命均到了该报废的年龄,可就是这些设备,使我车间在保障产品质量与安全要求的同时,在集团生产规模不断扩大的情况下,满足了卷烟的嘴棒需求(嘴棒年总产量2001年为78亿、2002年为83亿、2003年为90亿,2004年1-7月份已完成61亿),降低了产品制造成本,提高了企业经济效益。如何更有效的提升设备保障能力,充分发挥设备效能,使这些老的成型设备永保青春活力,是我们一直在不断追求和探索的……。
一、倡导创新思维,提升设备生产效能
“没有思路就没有出路”,创新是进步的灵魂,是保持永续发展的动力。同样,成型车间也大力倡导“没有技术的领先,只有思维的领先”,鼓励员工跳出思维的禁锢,打破传统观念,大胆创新。并注重与外部的联系与交流,及时了解外部动态,掌握新技术、新材料、新方法。近两年来,我们遵循“系统思考、大胆设计、小心求证、柔性操作、风险防范”的方针。大胆的对进口设备、进口技术提出挑战,在技术上大刀阔斧的创新,依靠技术进步,使设备的装备素质得到不断的提升,增强了生产后劲,促进企业生产持续发展。
针对PM5N、KDF2设备原制冷系统故障频次、零部件采购周期长、价格高,且返修困难的情况,制冷效果不稳定,影响产品质量,在2002年对此进行了技术改造,取消原设备上的单独制冷系统,采用集中化模块制冷,智能控制,很好的解决了制冷效果不稳定、故障率高的问题。目前,运行近两年来,通过预防维修,集中化模块制冷处于“零”故障运行。
大力运用变频调速技术,如PM5N、KDF2开松部分的独立驱动改造、KDF2甘油独立驱动改造、PM5N盘纸独立驱动改造等等,采用变频调速电机替代以前的机械传动部件、无级变速器与皮带传动、或齿轮传动,大大减小了传动间隙误差及跳动误差,并采用PLC控制。运行更平稳、更可靠,大大提高了质量保证能力与安全性能。维修也更简单,故障率也大为降低。譬如,开松部分的独立驱动改造,故障停台时间由改造前的平均11小时/台/月下降到了改造后的0.05小时/台/月。
其它如PM5N中线胶系统的改进、PM5N风力系统改进、PM5N数显圆周改进、KDF2热熔胶系统改进、KDF2长度变更改进等均取得很好的成效,消除了设备缺陷、提高了设备的保障能力。近两年来,共进行各项改进近30项。通过一系列的技术改造更新,现有成型设备的技术素质得到了强有力的补偿,生产能力、生产产品质量控制保障能力、安全保障能力、设备效能等都得到较大的提升,维修成本及生产产品制造成本大大降低。
二、完善制度管理,提高设备管理水平
无规矩不成方圆,完善的制度并强有力的贯彻实施是提升管理的关键。车间为了有效的保证制度的完善、执行的到位,将ISO9000管理体系深入贯彻到设备管理全过程。从完善制度入手,我们分别制定了设备购置、安装、调试、使用与维护保养、以及后期处置等前、中、后三个时期管理程序文件,并建立了相应的实施、检查表,将制度的执行标准化、程序化、规范化,保障了制度的落实执行到位,从而在很大程度上提升了设备管理水平。同时,完善设备的档案管理,建立比较全面的设备档案,包括维修中的经验与案例,为维修和培训提供指导;建立关键部件与机台轴承更换档案,摸索更换周期,为预防维修提供理论依据,从而为企业节约大量的资金;对长时间故障停台召开专题分析会,总结经验与不足,实现资源共享;推行参数化管理,通过对现场设备进行反复不断的写实,运用统计技术找出设备各部位的标准工艺参数,并纳入作业指导书指导操作与维修。通过这些基础工作的开展促进设备管理走上规范化、制度化道路,全面提升设备管理水平。

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