夯实基础管理 加强现场管理 确保生产装置长周期运行

  仪器信息网 ·  2009-05-20 21:40  ·  36500 次点击
摘要:为了确保各类生产装置安全、稳定、优质、长周期运行,中国石化济南分公司从严格工艺纪律,优化工艺操作,减少设备故障;充分利用停工大检修的时机,彻底消除设备隐患和薄弱环节;加强专业技术管理,提高设备可靠度入手,做了大量预防性工作,取得显著效果,成为目前中国石化仅有的一家基本整体实现全厂3年一修的企业。
关键词:生产装置;管理;大检修;可靠度
中图分类号:F273.4文献标识码:B
中国石化济南分公司现拥有常减压、催化裂化、延迟焦化、润滑油、汽油重整、柴油加氢、聚丙烯等主要生产装置32套。为保证各类生产装置安全、稳定、优质、长周期运行,以实现装置检修周期达标为主线,将传统管理手段与现代管理理念相结合,管理不断创新,设备状况一直处于良好可靠状态,主要装置实现了安全长周期运行。济南分公司是目前中石化仅有的一家基本整体实现全厂3年一修的企业,140万吨/年重油催化装置已连续两周期实现了“三年一修”的目标,创重油催化装置同行业领先水平。
我们主要做了以下工作。
一、严格工艺纪律,优化操作,减少设备故障
规范、平稳地操作是设备长周期运行的先决条件。违规操作或生产工艺波动频繁,导致设备运行工况不稳定,甚至超标运行,极易诱发设备故障,进而造成生产的更大波动,如此恶性循环,设备的长周期运行也就无从谈起。为此,制定了严格的生产工艺控制指标和详尽的工艺操作指标,不断修订改进相应的操作规程,编制异常情况应对方案或措施。
为严格工艺纪律,(1)制定了详细的岗位责任制,层层落实,发现违章认真查处,做到设备不超温、不超压,发现问题及时处理;(2)加强职工业务技能培训,组织岗位学习,使操作工既懂工艺又懂设备;(3)强化巡检责任制,在岗位人员不断减少、装置运行周期不断延长的情况下,设置了巡检点检记录,配置电子巡检管理系统对巡检情况严格考核监控。
二、充分利用停工大检修,为装置长周期运行奠定基础
保证装置长周期运行,停工大检修尤为关键和重要。大检修可彻底消除影响长周期运行的设备隐患和薄弱环节,改善设备性能,提高产品质量、收率,控制加工成本,降低能耗,为下一周期运行打好基础。
1.科学编制大检修计划
编制科学合理的预防性检修计划,是做到大检修应修必修,修必修好的前提。对生产中暴露出的设备问题,要注意收集,分类整理,找出原因,提出整改方案。不具备整改条件的,在检修中彻底整改。例如催化系统阀门由于介质渗透力强,静密封容易泄漏,检修时对阀门压力等级作了升级处理,密封点的泄漏明显减少。
大检修时,对压力容器和管道要详细检查,对操作条件苛刻和腐蚀较严重的部位重点检测,积累数据。对检测过程中发现的设备问题及时整改。如2001年检修中发现胺液再生塔下部受液盘、降液板腐蚀严重,将材质由碳钢更换为不锈钢,并对相应的筒体焊缝进行了热处理,消除了设备隐患。
2.认真选拔施工队伍
近几年,检修队伍全部选用施工质资高、能力强、信誉好的单位;对每个施工人员都要严格把关,防止无证作业。对公司内部的施工队伍同样要严格要求,不断提高管理水平和施工质量,按其施工能力分配相应的检修内容和工作量。
3.严格过程质量验收
检修过程中,实行施工单位、生产车间、机动处三级质量验收,重要项目分阶段验收,会签验收单,层层把关,落实责任制。对检修用设备材料,从供应部门、施工单位、生产车间到机动处,同样层层把关验收。重要设备还要做材质拍片分析。
三、加强专业技术管理,努力提高设备可靠度
1.全力做好以大机组为核心的转动设备运行管理
大机组是生产装置的核心,是设备管理工作的重中之重。坚持“机、电、仪、操、管”五位一体的特级维护,机动处主持每周两次的机组特护会,持之以恒,从未间断。坚持开展状态监测,做到问题发现及时、研究透彻、方案对症、处理迅速、记录详实。1997年与西安交通大学联合开发了用于140万吨催化装置三机组的MDS-2在线监测系统,监测信号通过局域网传送到机动处,专业人员可随时了解机组运行情况。2003年更新成S8000系统,实现了与中石化系统平台联网,资源共享。
对一般机泵等转动设备实行ABC分类控制,制定相应的检修计划,以预防检修为主,抢修为辅,切实做到运行设备无故障,备用设备完好。车间对机泵实施状态监测,对轴承寿命进人黄区的设备重点巡检,重点维护;对关键机泵检修时采用总成互换法,既提高了检修质量,又缩短了检修时间;不断采用先进技术产品,如使用性能更可靠的密封元件及辅助密封装置,以达到长周期运行的要求;严格执行润滑“三级过滤”制度,各油站、油具必须保持清洁卫生,每台机泵都要现场放油检查,看有无乳化、变质现象,确保润滑良好。
2.防腐管理
为搞好设备防腐工作,成立了领导小组,根据工艺防腐和设备防腐的特点,结合设备运行状况的监测数据,各相关部门共同配合做好防腐工作。对高温含硫临氢管线定期普查和测厚;在常减压装置塔顶系统建立腐蚀在线监测技术,指导“一脱三注”的工艺防腐;利用新建缓蚀剂实验室评价系统对各种缓蚀剂进行实验室评价,积累数据,指导现场应用;加强高温部位的测厚工作,采用活动保温弯头,方便定时、定点监测。
3.电气管理
通过采用“四新”技术,提高电气设备运行的安全性和可靠性。近年来,不断加大对电气系统的检修改造力度,如电缆采用阻燃型,并尽量上桥架;所有给主要生产装置送电的SN10-10少油开关改造成真空断路器,6kV高压断路器接近无油化;生产装置用的BSL型低压开关柜基本全部更新;节能型变压器和变频调速器得到广泛应用。在电气自动化方面,110kV总变电所、动力开关站、聚丙烯装置开关站等实现了微机监控和保护,以总变电所为中心的全厂电气监控系统已经建立起来。在外电网故障“晃电”时,确保厂内大机组关键机泵的运转,对安全生产和长周期运行至关重要。充分利用余热发电机组的能力,合理控制总变电所的受入负荷,采用母联自动同期装置,确保了6kVⅡ段连续供电,自2000年以来,从未因“晃电”出现过大机组停运故障。
4.循环水管理
为了保证装置长周期运行及净化污水回用对循环水的要求,一方面增加日常水质分析项目和频次,加强现场水质监测与垢样分析,分析结果及时通报车间及各水场,指导现场操作,同时上报机动处;另一方面,加强现场操作管理,合理控制浓缩倍数,提高旁滤效果。在药剂的筛选、计划、采购、验收、储存、使用各环节上严格把关。改进加药设施,各水场均能达到24小时连续加药,加药合格率在90%以上。
5.仪表管理
为确保仪表“四率”达标,关键过程仪表、重要设备由技术人员每周巡检;DCS控制系统由计算机班每天巡检,发现问题及时处理,保证全装置仪表正常运行。积极运用新技术仪表,改造影响正常生产的仪表,如将常压炉、减压炉四路分支流量调节阀改为高压单座调节阀,解决了不停产状态下切除调节阀进行维修问题。利用检修改造机会进行仪表安装低标准整改,将控制柜内接线端子和线号逐一更换,确保每个端子均牢固可靠、标志准确无误,为日常维护工作、长周期运行提供保障。按规定的校验周期定期校验,确保仪表工作正常。
针对140万吨/年催化裂化装置余热锅炉过热器过热能力不足,锅炉尾部受热面阻力大,烟气回收利用不足,锅炉积灰严重,效率降低的问题,增设低温过热器,采用翅片管省煤器,增设烟气换热器、给水预热器、水热媒空气预热器、固定旋转蒸汽吹灰器、激波吹灰等。改造后锅炉烟气回收能力大大增强,过热器蒸汽过热能力提高,蒸汽品质得到保证,确保了再生烟气的全部回收。锅炉排烟温度降低了近10090,热效率提高了10%以上。截至2004年4月,锅炉系统连续安全运行1073天。
影响催化装置长周期运行的一个主要原因是反应器及后部系统结焦。原料油越重,就越容易导致设备结焦。为此,首先优化初始反应环境,提高重质烃的气化率和转化率,以减少“液焦”的生成;其次强化进料油的雾化效果,选用高效细雾化喷嘴,用水做中止剂,改善产品分布,小回炼比操作,回炼油进原料油喷嘴,保证混合进料赫度小于5cst,油浆不回炼及选用重油裂化能力强的催化剂,在分馏塔底阻焦器外加设Dg50油浆搅拌环。通过以上措施有效防止反应器、大油气线及后部系统结焦,保证了催化装置的长周期运行。
常减压车间减压塔填料更换为压降小、分离效率高的新型填料,材质升级为耐高温、高硫和耐环烷酸腐蚀能力强的316L,全部更换遭受腐蚀破坏的减压塔内部构件。减底泵机械密封由波纹管改为双端面密封,封油改用常四线蜡油,解决了泄漏问题,效果良好。常压炉、减压炉系统改造采用声波吹灰器,增设了烟气氧含量闭环控制系统,通、引风机实行变频调速,热效率分别提高了3%和5%。

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