强化能源计量管理 提高企业节能效益
仪器信息网 · 2009-05-20 21:40 · 17180 次点击
李宏生,刘建和
摘要:中国乐凯胶片集团公司通过建立和完善测量管理体系、强化能源计量管理、提高能源计量器具配备的有效性、加强对能源数据的分析、追求计控经济效益,达到了节能降耗、提高企业经济效益的目的。
关键词:计量管理;节能降耗;共享数据;超耗报警;经济效益
中图分类号:F273文献标识码:B
中国乐凯胶片集团公司(乐凯集团)多年来在完善测量管理体系过程中,不断强化能源计量管理,通过综合分析能源计量数据,采取针对性的节能措施,能源消耗逐年下降,2006年万元产值耗标煤较2005年下降30.05%,取得节能经济效益1000万元以上。
一、完善测量管理体系,强化能源计量管理
乐凯集团按照GB/T19022-2003标准建立测量管理体系,2005年12月通过了现场审核,2006年2月16日获得中启计量体系认证中心颁发的AAA测量管理体系认证证书。
在测量管理体系建设中,乐凯集团始终把完善体系和企业的具体工作相结合,制定了“满足顾客需求,保证计量准确,持续不断改进,追求计控效益”的计量方针,提出计量工作目标:在用测量设备周检和抽检率≥95%、周检合格率≥95%、抽检合格率≥98%、送检及时率≥95%、自控率≥95%;水检测率≥90%;汽检测率≥90%;电检测率≥96%。测量过程失控的发现和信息反馈不超过24h。追求测量管理体系运行持续有效,有力地推动了节能降耗工作向纵深方向发展。
1.结合体系建设,夯实计量基础管理
乐凯集团按照2003版标准和国家有关计量法律、法规的要求,对公司计量管理工作进行了全面的梳理和优化,健全公司计量管理网络,落实计量职能。对计量确认和测量过程进行了充分的识别和控制,为规范管理,编写了公司各个层面的测量管理体系文件。《测量管理体系手册》是公司测量管理体系的纲领性文件,阐明了公司的计量方针,明确了公司为实施管理的组织结构、职责、程序、过程和资源要求;《测量管理体系程序文件》描述了实现体系各过程所涉及的各项管理活动;《测量设备校准规范》、《测量过程规范》、《核查标准》等技术文件为测量过程的有效控制提供了技术支持。各项标准的完善使计量工作各个管理环节都有章可循,避免了在管理过程中由于职责不清相互推诿扯皮的现象,为计量目标的实现提供了可靠的管理依据。多年来公司一直保持年测量设备周期受检率达97%以上,周期受检合格率在99%以上,未出现人为造成测量过程失控的现象及信息反馈迟缓的问题,水、电、汽计量检测率逐年提高。
2.按照体系要求,加强能源计量管理
能源计量管理是指合理配备和用好能源计量器具,建立管理制度,使能源计量器具处于良好状态,保证安全运行,准确、完整、及时地获取各种有关能源数据。
乐凯集团在有效实施GB/T19022-2003标准进程中,着眼基础管理:(1)根据公司管理流程健全能源管理网络;(2)对公司能源计量器具全面摸底,逐一登记,并将计量器具的信息录入计算机,每月进行一次帐、物核实,确保帐、物相符;(3)绘制能源计量网络图,依据网络图对各终端用户配齐合格的计量表,目前公司能源计量器具配备率达100%,有效率达90%以上;(4)对能源计量器具进行用前计量确认和周期计量确认,能源计量器具维护人员和管理人员分别进行日巡检和周抽检,发现问题及时处理;(5)编制下发《能源管理》标准,明确了各单位的职责权限、内部能源买卖与费用结算方法,避免各单位在结算过程中产生纠纷。
3.完善考核制度,加大考核力度
每年年初结合上年的能源和原材料消耗情况,对公司用水、用电、用汽、用冷大户分别制定量化指标,对《专业管理考核细则》进行修改、完善,将考核指标纳入当年经济责任制中。月度能源、原材料消耗情况与各单位收入直接挂钩,节能落到实处和明处。
为鼓励全体员工积极节约能源,推动公司节能技术进步,增强企业可持续发展能力,提高经济效益,2006年3月公司下发了《节能成果评审奖励暂行办法》,对各单位的节能成果,按实际产生的经济效益、技术复杂程度和实施难易程度、项目投资回收期等进行评等奖励。2006年评定节能成果47项,产生经济效益数百万元,其中动力分公司的循环水系统改造,每年可产生80多万元效益,并当年收回投资,被公司评为节能成果一等奖。2007年公司用于奖励节能成果的资金近50万元。节约能源将成为乐凯降低生产成本的一个重要途径。
二、加强数据分析,向计量管理要效益
在完善计量管理的基础工作后,向计量管理要效益才是企业的目的。过去我们注重计量器具管理多,对计量数据分析少,大量的讨一量数据资源没有发挥其应有的作用。为了向计控管理要效益,公司自主开发了网络管理软件《能源管理系统》,实现了数据共享。该软件包括基本数据维护、能源表信息录入、查看和核对、月末结帐、报表打印、对比分析模块、信息维护模块等七部分。其中“查看和核对”与“对比分析”模块设置了报警提示功能:当实际累计量和表底计算量不符时,系统会自动报警;当用能单位最新一次日平均用量与去年同期相差士15%时,系统也会报警,提示用能单位查找原因;当本月与同期相比增减率超过15%时,系统提醒用能单位做月数据分析、查找问题。
公司设有专职抄表员,每天对水、电、汽、冷用量抄取数据,录入微机。仪表维护人员每天对在用能源计量器具进行巡回检查和维护,及时解决存在的技术问题,保证能源计量准确。各单位能源管理员根据能源日报、月报写出用能分析报告,对各种介质的计量数据采用科学的统计分析方法,分析判断数据是否准确,用能是否合理。通过数据分析,反过来查找计量缺陷,以保证测量管理体系的完善和数据准确。
如公司工程管理部通过数据分析,发现公司32台变压器中,有的超负荷工作,有的运行效率低下。为此公司投入6.4万元从北京中天科技公司购买了一套电网经济运行专家软件,利用该软件计算变压器的经济运行区间。第一步根据计算分析结果,调整变压器16台,占公司变压器总台数的50%,其中位置调整14台,高压电缆调整两台;第二步,根据调整后的情况,再一次通过该软件计算经济运行区间,变电站管理人员根据各单位负荷变化情况,及时调整、切换变压器。改造后,全公司变压器耗能较改造前降低2%,每年节电20万kW"h。从而做到不更新变压器,只对现有变压器进行位置或负荷调整,使其运行在经济区间,从而产生了经济效益。
动力分公司通过市场调研,对原吸收式制冷机组与离心式电制冷机组进行耗蒸汽量、耗电量、制冷量分析对比,发现在相同产冷量的情况下,离心式电制冷机耗能较原吸收式制冷机低的多,折算成运行费用,则每吨冷水节约近0.14元。每年按制冷400万t计算,年可节约成本56万元。依据分析的数据,分公司果断更新了原有4#制冷机组。离心式电制冷机组于2006年6月完成安装试车,7月正式投入运行,当年节约运行费用53.8万元。
三、加大投入,更新能源计量器具和技术创新
乐凯集团重视能源计量器具的技术创新和投入,每年安排一定资金对能源计量器具进行技术改造和设备更新,保证计量器具的准确。仅2006年用于能源计量设备更新就投入100余万元,主要用于节水、节电、节汽方面。
为把有限的资金用在关键的测量点,计量管理部门从2003年起,组织相关技术人员对能源计量器具配置情况进行调查分析,通过对不同流量表技术性能进行比较和跟踪检测,找出了影响计量器具准确度的主要因素。随后对超役龄表、选型不合适表、多次修复表等问题表进行详细登记。根据用户和资金情况,制定换表计划。计量管理部门根据实际情况对能源计量表统一选型,例如采用E+H高精度表取代了原有孔板蒸汽流量表,解决了在用户负荷大幅度变化的情况下计量不准的问题,提高了计量检测率。将公司用于结算的六台蒸汽表,投资近40万元,更新为德国产涡街流量计,该表不仅准确度高,而且稳定性好,免维护;投资10余万元安装高压分时计量表40块,实行“峰、平、谷”计量,为电能的合理使用、科学调度与成本结算提供准确的计量数据;投资30余万元,将15块用于6℃水计量的旋翼式水表更新为准确度高的电磁流量计。2003~2006年共更新能源计量器具116台(件)。
在更新能源计量器具的同时,公司积极鼓励各单位开展节能技术改造和创新。
1.节水
通过技术改造对冷却水循环使用,扩大中水使用范围,既节水又省电。2006年与2005年相比,产值增长27.13%,而实际用水量却下降了3.25%,万元产值耗水下降24%,
2.节电
选用节能电机、风机、水泵、变压器,生产工艺流程再造,安装照明声光控开关,减少线损,避峰就谷经济运行等。2006年与2005年相比,产值增长27.13%,实际生产用电减少95.2万kW"h,万元产值耗电下降23.4%。
3.节汽
通过取消汽蒸饭箱,利用太阳能制热水,使用空气源热泵,更换高效换热器,合理使用生产、生活空调等措施,2006年与2005年相比,实际用蒸汽下降25.6%,万元产值耗汽下降35.5%。
实践证明,计量管理和数据分析可以发挥重要的、关键的基础保证作用,计量在企业开展节能降耗、推行成本核算中可以为企业带来可观的经济效益。在新形势下,计量工作是提高企业经济效益,增强市场竞争能力的重要手段。