锅炉低一次风压节能技术在平凉电厂的应用
仪器信息网 · 2007-06-20 21:40 · 31245 次点击
摘要:文章针对锅炉不同工况下,降低一次风压的燃烧调整试验,得出了低一次风压运行技术,在四角切圆燃烧直吹式制粉系统锅炉上应用的可行性,该技术能有效地降低制粉系统电耗,为完成节能降耗工作提供有益借鉴,可在同类型锅炉上推广和应用。
关键词:锅炉风烟;低一次风压;节能技术;平凉电厂;经济效益
一、锅炉风烟概况
平凉电厂锅炉为哈尔滨锅炉厂生产的亚临界参数自然循环、四角切向燃烧汽包炉。制粉系统采用六台HP-803中速磨,为冷一次风正压直吹式制粉系统。炉用两台一次风机为1788B/1224型单吸离心式风机,全压13.5Kpa,采用入口导叶调节方式,额定电流174A。在正常运行中采用变频方式,通过调整电机转速维持一次风压在10.0Kpa,通过冷热风调整风温风量,维持磨煤机出口煤粉混合物温度为71.1℃,煤粉细度R90=25%。
二、问题的提出
一次风作为煤粉的干燥风和携带风,风温影响煤粉干燥,风压影响煤粉刚性和细度。若风压过高,将使煤粉颗粒变粗,容易磨穿煤粉管弯头,同时煤粉刚性增大,推迟煤粉在炉膛的着火,燃烧不够完全,若风压过低,容易堵塞煤粉管,刚性减弱,易引起火焰回火烧损燃烧器。平凉电厂锅炉燃烧效率较高,但排烟温度和一次风机电耗也较高。如果在正常运行中降低一次风压,使磨煤机实现冷风调节挡板全关,可有效降低锅炉电耗。为了实现全厂的节能指标,降低锅炉厂用电耗,有必要确定一个合理的一次风压。
三、低一次风压运行前提条件
为了确保锅炉在低一次风压运行过程中的安全稳定,必须保证:维持磨煤机通风量稳定,煤量18~35T/h,磨机出口温度71℃以上。当煤质较差,煤量达上限或电流过高时,启动备用磨煤机。发生磨煤机跳闸,给煤机故障等情况及时稳燃。加强对磨机石子煤系统巡检,石子煤斗煤位高时及时排放。维持锅炉总风量稳定,保证燃烧稳定,将一次风压跳磨定值修改为3.0Kpa,尽量提高二次风/炉膛差压,增大燃料风刚性,防止火焰卷吸水冷壁,造成结焦或超温爆管。在负荷低于180MW时,停止炉膛吹灰,若需要只能单支进行,烟道吹灰必须按规定全部进行,以防止烟道积灰过多发生跨灰,引起锅炉灭火。加强炉渣监视,发现结焦严重时进行燃烧调整或加强吹灰。监视炉膛火检,发现火检检测故障时立即进行处理,防止因火检故障跳磨和全炉膛灭火。加强对锅炉运行参数的调整,发现参数异常时及时调整至正常范围,否则立即停止试验进行。
四、锅炉低一次风压运行情况分析
2008年分别对#1、4炉在不同负荷下进行了低一次风压试验,锅炉各主要数据,分别见表1、表2:
从上表可分析出以下结果:
1.锅炉一次风压从9.5Kpa降至8.2Kpa,锅炉负荷变化不大且有上升趋势;从9.5Kpa降至8.2Kpa,锅炉排烟温度下降2℃~3℃;从9.5Kpa降至8.2Kpa,各风机电流下降,通过计算,机组厂用下降0.15%~0.2%。
2.一次风压降低至8.2Kpa时磨煤机的冷风调节挡板全部关闭,减少了冷风节流损失,磨煤机通风量、出口温度均能满足设计值。
3.一次风压降低后,锅炉主要运行参数,如主汽压力、主汽温度、再热器温度等基本稳定,锅炉燃烧稳定。
4.在高负荷时对四台磨煤机进行试验,如果对五台磨煤机进行试验,效果更明显。
5.由于一次风压降低,空预器漏风减小,燃料在炉内停留时间延长,燃烧充分,锅炉效率提高。
6.#1、#4炉低一次风压运行技术应用成功后,同年在#2、#3炉推广应用。
五、经济效益分析
电厂年共发电70亿度,故经济效益按70亿度电计算:
1.排烟温度每降低1度节约标准煤为0.18克,执行低一次风压运行后,排烟温度平均降低2℃~3℃,年节约标准煤2520吨,吨标煤按385元计算,共节约97.02万元。
2.电厂原厂用电为4%,执行低一次风压运行后,机组厂用电下降为1.5%~2%,全年共节电420万度电,度电按0.26元计算,年共节约109.2万元。
3.执行低一次风压运行后,由于管道磨损减弱,一年内煤粉管道的维护费用减少了40万元。
上述三项共节省电厂费用246.22万元,经济效益明显。
六、低一次风压运行可能存在的问题和对策
1.燃烧器有可能回火烧坏燃烧器,应及时增加二次风提高刚性,避免回火发生。
2.可能使磨煤机通风量不足,应加强仪表维护或更换可靠测量仪器解决,加强监视。
3.煤质较差或较湿时,可能发生堵管,应根据磨机出口温度和磨机通风量变化,适当提高一次风压。
七、结论
低一次风压运行方式在平凉电厂实施近一年中,未发生任何异常现象。其特点在于优化现有设备运行方式,有效降低锅炉厂用,值得在同类型电厂推广应用。
参考文献
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