节能减排 创建国家一流电厂
仪器信息网 · 2007-06-20 21:40 · 33266 次点击
摘要:高参数、大容量、高自动控制技术的大型电站锅炉及低污染燃烧技术已成为当今电站锅炉的发展趋势。节能管理的好坏,是衡量发电企业的管理水平,经济效益,企业竞争力的一个重要指标。本文从管理节能、改造节能等几方面介绍我厂近几年来采取的节能方案和措施。
关键词:节能减排改造节能优化运行
0引言
河南华润电力首阳山有限公司致力于“节能、环保”电厂的建设与运营。选用600MW超临界机组,热效率高;采用烟气石灰石湿法脱硫技术,脱硫效率达到96%以上,并与主体工程同步建成投用;本项目还采用了城市中水作为循环水补充水,中水利用熟石灰处理工艺,生成的固体废弃物用作脱硫原料,做到了综合利用,变废为宝,是目前国内最现代化的环保电厂之一。华润首阳山锅炉为超临界参数变压运行本生直流锅炉,单炉膛、一次再热、平衡通风、露天布置、固态排渣、全钢构架、全悬吊结构Π型锅炉。由哈尔滨锅炉厂有限责任公司引进三井巴布科克能源公司(MitsuiBabcockEnergyLimited)技术生产。锅炉型号:HG1952/25.4-YM1型。其中HG表示哈尔滨锅炉厂,1952表示该锅炉BMCR工况蒸汽流量,单位是T/HT/H。25.4表示该锅炉额定工况蒸汽压力,单位是MPa,YM1表示该锅炉设计煤种为烟煤、设计序列号为1。我公司汽轮机为东方汽轮机厂引进日立技术生产制造的超临界压力汽轮机,型号为:CLN600-24.2/538/566,是典型的超临界、一次中间再热、单轴、三缸四排汽、双背压、纯凝汽式汽轮机;最大连续出力为634.18MW,额定出力600MW。该汽轮机采用复合变压运行方式;汽轮机具有八级非调整回热抽汽,设计寿命不少于30年。
1背景介绍
2007年的年会上,我们提出了要做华润电力运营标杆的目标。两年来走过的路证明,我们的脚步是扎实的,从经营业绩看,我们可以自豪的说,我们是国内目前最好的发电企业之一。
2提升规范化管理水平
规范的企业不一定是优秀的,但优秀的企业都是规范的。规范也称作规则,包含两个方面,一个是流程,一个是制度。流程用来指导员工如何做对事情,即该做什么,怎么做;制度用来告诉员工不该做的事情,包括做错了怎么办。规范管理有两个目的:一是控制管理风险,二是提高管理效率。我们现在使用的EAM就在这方面为公司生产管理水平提高了一个台阶,信息化平台加上现代化工具结合现代化管理思想带来管理了水平的提升。
3通过小指标竞赛达到节能减排的目的
为了更大发挥机组的效率,我们公司进行了小指标的竞赛,竞赛指标包括主、再热汽温、真空、厂用电率、机组负荷、启停磨次数、燃油量、汽车煤掺烧量、脱硫率等等,通过竞赛,我们使机组在最优的情况下运行,使本机组的各项指标向先进机组的指标靠近。
4通过技术改造,降低设备用电率
4.1中水泥浆的再利用在技术改造前。中水产生的泥浆,由于是碱性,只能当废物处理,不但产生了污染,还增加了公司的运输成本,通过技术改造我们将中水泥浆供脱硫系统再利用,可以以污治污,变废为宝,不但减少了污染,还减少了脱硫石灰石的用量,从而每年创造数百万价值,极大的提高了公司的效益和形象。
4.2电除尘的改造电除尘系统是电厂的耗电大户,理论分析和实践发现,在常规运行方式下,电除尘电能利用效率很低,电除尘节能改造有很大的空间。
我公司针对#1炉电除尘节能改造项目,12月初开始进行调研、策划,仅用半个多月的时间便完成了改造方案、技术协议、立项申请和合同签署,初步完成了#1炉电除尘系统节能技术改造,12月29日,完成了#1炉电除尘系统节能效率试验。试验结果表明,在保证除尘效果的前提下,目前脉冲供电的节能方式运行,高压电场的节能效率77%,电除尘综合节能效率50.6%(包含变压器损耗、加热器、振打、引风机MCC、空压机MCC、气化风机、照明等其他固定负荷)。每天节能约1.2万度电,每天节约电费约0.4万元,本次改造投入10万元,预计25天收回投资,年节约电费约120万元左右。
4.3凝泵变频的改造变频调节具有无附加转差损耗,效率高调节范围宽、输出特性好、使用方便等特点,对应于低负荷和频繁启停的场合,采用变频技术,可以达到节电和保护电机的目的。技术支持部于机组小修期间进行了一台凝泵的变频改造工作。此次工作是从2007年底开始运作,借鉴他厂经验,经过甄选,最终选择了性价比较好的西门子-罗宾康变频器,并大胆选用了低于电机功率200KW的变频器,节省投资21万元。当机组负荷为600MW时,凝泵较原来节省功率为592KW;机组负荷为500MW时,凝泵较原来节省功率为640KW;由此可见变频改造后节能效果明显,有望一年收回成本。
4.4微油点火的实施微油点火燃烧器的布置位置按最下层燃烧器前墙四只燃烧器和后墙四只燃烧器共8只燃烧器改成专门设计制造的兼有少油点火功能的主燃烧器。拆除原燃烧器的一次风筒部分及一次风管弯头(接近燃烧器处段),替换为特制的可实现分级点火的少油点火燃烧器(保留原燃烧器喷口不变),该燃烧器自带直角弯头,弯头为内衬陶瓷。进粉方式为直流,其余一次风管将不做任何改动。不改变任何现有二次风系统,保持其旋流特性。因进粉方式为直流方式并采用多级燃烧,故每级燃烧筒之间的一次风粉也起到了气膜冷却的作用,从而使燃烧器更加不容易超温结焦。
经过改造后,每次锅炉冷态点火节油比原来节约84吨左右,按目前柴油价格8000元/吨计算,可节约成本67.2万元。