高炉节能降耗工作实践

  仪器信息网 ·  2007-06-20 21:40  ·  11570 次点击
张现坤,马成银
(临沂江鑫钢铁有限公司,山东临沂276017)
摘要:对临沂江鑫钢铁有限公司500m3高炉节能降耗工作进行了总结,通过工艺创新、建立设备计划检修体系、提高生产管理水平、加强成本核算、成本考核等多项措施,实现了降低工序能耗50kgce/t的目标,各项经济技术指标有了很大的提高,经济效益显著增加。
关键词:高炉;节能降耗;措施
1前言
临沂江鑫钢铁有限公司2座500m3高炉于2004年4月5日投产,配置串罐无料钟炉顶,煤气干法除尘,3座内燃改造式热风炉(配加烟道废气预热助燃空气装置),年产生铁120万t。矿粉主要依赖进口贸易矿,无混匀料厂,原料成分波动较大。焦炭为自产,属2级焦,M40≥75%。建厂之初就树立了“经济炼铁”的发展思路,发展循环产业链(产生的煤气除生产自用外,剩余全部供内部电厂发电;水渣及部分除尘灰供内部水泥厂,剩余除尘灰供烧结球团使用)。根据生产实际情况以及目标考核,采取多项节能降耗措施,降低工序能耗。
2节能降耗措施
2.1工艺节能
1)做好原燃料准备,优化炉料配比,实施精料方针。根据矿粉的单烧值、价格,采取对比分析法,进行预配料计算,确定最佳经济效益后选购矿粉。矿粉入厂后规范放置,根据先进后出的上料原则,尽量减少原料化学成分波动。由于自产球团抗压强度低,为保证炉料的透气性,使用部分加拿大球团。目前入炉配比为65%烧结+15%加拿大球团+10%自产球团+10%矿块,入炉品位≥60%。炉况顺行较好。
2)探索高风温、高顶压、大料批、合理喷吹的高炉冶炼规律,降低综合焦比。
3)根据各工序用料特点,制订合理的上料计划,集中上料,杜绝皮带空转。
4)实施新工艺、新技术,进行工艺技术改造。①烧结实施高碱度、厚料层、低温、低FeO和热风烧结等新技术。②球团造球盘改造技术,原盘面为瓷砖,球核造球滚动变滑动,生球质量差,改造后盘面为稀土含油尼龙衬板,采用分区加水雾化,增加旋转刮刀和料的磨擦系数,生球质量显著提高。粒度合格率达97%以上。③球团烘干床面积扩大,提高烘干效率。④烧结机头尾部实施密封技术:柔性密封装置,解决了烧结机机头、机尾的漏风问题,提高烧结机有效长度1.5~3m,提高了生产效率,改善了产品的质量。⑤铸铁机改造:原铸铁机生产能力140t/h,配载装车用25t电磁吊1台,另配750挖掘机1台,改造后,车可直接开到溜槽下,铁块直接装车,仅油耗一项年节约230万元。
5)根据节能降耗工作安排,在“十一五”规划之初又提出:球团增加润磨工艺,改善原料粒度组成;高炉炉顶TTE余压发电系统,计划2008年9月30日投产;对现有热风炉进行技术改造,提高拱顶温度;高炉余热、显热的有效利用等项目。
2.2机电设备节能
严格控制大型设备空转时间,降低设备维护费用;加强设备点检与维护,延长设备使用寿命;制定科学合理的设备检修周期,降低设备故障率;调动广大职工积极性,集思广益,设立革新奖;加强设备选型管理,引进能耗低、效率低、寿命长、维护简单的设备;利用大修期间改造工艺落后设备,以降低设备维修和维护费用。
2.3生产管理节能
1)建设和完善能源管理体系,成立以总经理为首的能源领导小组。
2)加强能源管理,完善能源统计,建立能源消耗平衡表,根据年度考核标准细化考核指标,严格考核,实施整改。
3)加强生产组织管理,按计划组织生产,减少和消除非计划停产和事故停产时间。

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