全沸腾式燃煤锅炉烟气脱硫除尘技术的研究

  仪器信息网 ·  2007-06-20 21:40  ·  28581 次点击
锅炉燃煤和冶炼矿物等生产过程中,产生大量含so2烟气,污染大气环境,造成酸雨危害。酸雨已成为当今人类面临的重大环境问题之一。目前,我国每年排放的so2已达2000多万吨,酸雨面积已达国土面积的1/3以上。酸雨已成为制约我国经济发展的重要因素。控制so2,nox等排放是防止酸雨的关键措施。
烟气脱硫(fluegasdesulfurization,fgd)是目前最主要的脱硫方式,是控制酸雨和so2污染的主要技术途径。迄今为止,国内外已开发出数百种烟气脱硫技术,可被分为干法和湿法两大类。湿法脱硫技术具有脱硫与除尘可同时兼顾,机动灵活,适用性强,投资省和运行费用低的特点,被环保部门和有关专家学者认为是一项适合我国国情的实用技术。全沸腾式脱硫除尘器是针对燃煤锅炉烟气的特点,而开发研究出的一种新型湿法烟气脱硫除尘技术。本文主要介绍全沸腾式脱硫除尘器的基本工作原理,装置结构型式及主要特点,主要技术经济指标及适用范围,实际应用等。
一、工作原理及脱硫除尘机理
(一)工作原理
全沸腾式脱硫除尘器的基本工作原理较简单,就是含so2和烟尘的烟气从脱硫除尘器下部进入,合理布风使烟气流由下而上通过孔板上的水层,当气流速度控制在一定范围时,可在孔板上形成沸腾层,在沸腾中气泡不断破裂、合并又重新生成。沸腾床的高度和强度,通过溢流装置保持稳定,过多的水通过溢流装置和孔板渗漏至除尘器下部的灰渣槽中。当含so2和烟尘的烟气在通过沸腾层时,通过气水接触,传质和各种机理的综合作用下,烟气得到净化,达到脱硫除尘的目的。其原理示意如图1。
1、除尘机理
当含尘烟气穿过脱硫除尘器孔板上的水层时,其除尘过程可分为三个阶段:一是水、烟气接触进行部分热交换阶段,二是形成沸腾阶段,三是在水沸腾后粉尘的捕集阶段。粉尘捕集机理主要有惯性,扩散和凝并。在烟气穿过孔板与其水层发生碰撞,使液面发生弯曲变形,一部分水气在水层上部自然形成高密度的雾区,同时绝大多数粒径较大的尘粒在惯性的作用下,在冲入水层时被捕获。周而复始的烟气不断冲击,液面不断弯曲变形,达到一定程度后,沸腾完全形成了。沸腾的气泡剧烈地搅动、翻滚、破裂、合并、再生,形成了极大的气液接触面积。当烟尘与其接触时,由于惯性、扩散和凝并等作用而被捕集,达到净化目的。
2、脱硫机理
全沸腾式脱硫除尘器的脱硫机理与是否使用脱硫剂有关。对于不同煤质燃煤烟气,根据烟气含so2浓度,利用全沸腾式脱硫除尘器进行脱硫,可灵活选用脱硫剂。根据全沸腾式脱硫除尘器的特点,开发研究了一种新型tl—01脱硫剂。它主要由表面活性剂和过渡性金属离子等组成。其脱硫机理是一种液相催化作用,能使烟气中so2催化氧化成so3,用水吸收生产稀硫酸,从而达到脱硫的目的。据应用试验结果,其脱硫效率达到85—98%以上,运行成本低,简便经济。
二、装置机构主要特点及技术经济指标
(一)装置结构主要特点
全沸腾式脱硫除尘器的结构示意如图1。它主要由进气管、下孔板、上孔板、筒体、脱水器、出气管、排水口及除泡装置等部分组成。它与以往的湿法脱硫除尘器相比,具有以下显著特点:
1、采用双层孔板,下层孔板孔径比上层孔板的稍大。这样当含尘气流通过下层孔板时,粗大粉尘和一部分细小粉尘便被捕集下来,上层孔板的负荷自然减轻,用不同孔径的孔板产生不同直径的气泡,可以用来高效处理不同的粉尘,保证沸腾顺利进行和防止堵塞现象的产生。
2、将两孔板间的竖直距离适当配置,可以防止两层孔板的水质相互影响。
3、使用特殊的材料做孔板,这种板材强度高、耐高温、抗氧化、抗介质腐蚀,尤其是它的导磁率很小的特性,从而解决了孔板易堵塞易腐蚀的缺陷。
4、筒体可根据实际情况,灵活采用不同材质制成。可采用花岗岩砌筑筒体,充分利用花岗岩质均、耐磨和耐腐蚀的优良特性,或采用高强度石英砂同树脂结合为人造花岗岩,或采用不锈钢为筒体等。
5、采用除泡装置和旋流式脱水器,可以获得在阻力损失不大情况下近100%的脱水效果,解决了过去风机带水或挡水板堵塞的问题。
6、孔板下布置一层喷嘴,一方面用于清除孔板下和塔壁上的积灰,防止堵塞,同时对高温烟气也能进行降温增湿处理,延长孔板的使用寿命,提高效率。
(二)、主要技术经济指标及适用范围
1、主要技术经济指标
脱硫效率视使用脱硫剂而定,一般为60—98%;除尘效率为96—99%;阻力损失800—1300pa;气流速度0.8—3.8m/s;液气比0.2—0.3l/nm3;可利用废碱液、tl—01等脱硫剂;脱硫运行费用0.04—0.14元/kg.so2;投资小,占地面积小,运行简单可靠。
2、适用范围
全沸腾式脱硫除尘器效率高,经济实用,安全可靠,很好地解决了脱硫除尘、废水处理、综合利用三者相统一问题。解决了设备本身如风机带水、锈蚀、堵塞、效率不高和工况不稳定等这些问题。采用水渣浆分离装置,灰渣可以干燥运出,水可以循环使用,灰水分离效果很好。是一种高效较理想的脱硫除尘设备,可配套使用在1—130t/h锅炉(链条炉、往复炉、沸腾炉、抛煤炉、粉煤炉)各种化工、冶金等行业的粉尘废气治理工程,应用范围广泛,前景很好。
三、应用实例
(一)链条炉的烟气处理
1、应用条件简介
1998年,全沸腾式脱硫除尘器在某公司5#锅炉进行应用。5#锅炉为20t/h链条炉,原采用麻石水膜除尘器,脱硫除尘效果不理想。为节省投资,公司要求将麻石水膜除尘器改造成全沸腾式脱硫除尘器。设备主体采用了原麻石水膜除尘器筒体,对进风口进行了调整,内部结构采用双层筛板,采用不锈钢制成,达到表面光滑、强度高、耐温、耐腐蚀作用。下层筛板孔径比上层稍大。采用了不锈钢材料制成嶦式挡水板,解决了风机带水问题。脱硫除尘器高13.5m,内径2m。锅炉烟气经过喷淋预处理后,进入全沸腾式脱硫除尘器,进行脱硫除尘,净化后的烟气由引风机抽至烟窗排放到大气。脱硫除尘器内流出的灰渣水进入分离池,进行灰水分离,灰渣滤干后回收利用,水循环使用。
2、脱硫除尘效果
全沸腾式脱硫除尘设施于98年3月运行以来,锅炉在正常负荷运行时,引风机电流稳定,脱硫除尘器阻力小,水系统循环正常,补充水利用锅炉出渣冷却水,利用灰渣水澄清后循环使用脱硫除尘,不需另添加脱硫剂,操作方便,运行正常。脱硫和除尘效果测试委托江西省环保监测站负责完成。so2浓度和烟尘浓度测定严格按有关测试方法要求进行。监测结果见表1。
表1so2和烟尘测定结果表
断面
烟气流量nm3/h
烟尘浓度g/nm3
烟尘排放量g/h
so2浓度
mg/nm3
so2排放量kg/h
除尘效率%
脱硫效率%
进口
出口
50273.9
53760.1
3093.0
125.2
125.9
4.7
2357.8
796
42.8
96.3
63.9
从表1可知,烟气经全沸腾式脱硫除尘器处理后,so2排放浓度为796mg/nm3,排放量42.8kg/h,脱硫效率63.9%,烟尘排放浓度为125.2mg/nm3,排放量4.66kg/h,除尘效率96.3%。so2排放浓度低于国家排放标准1200mg/nm3;烟尘排放浓度低于gb13271—91中的二类标准250mg/nm3,符合国家环保排放标准,达到了预期的烟气治理目标。
3、社会经济效益分析
该公司地处市区,烟尘和so2浓度排放控制很严。5#锅炉脱硫除尘经过改造后,烟尘排放浓度和so2排放浓度低于国家排放标准,为改善大气环境起到重要作用,周围环境明显好转,为此居民反应良好。由于使用循环用水,运行费用低,据估算运行费用远低于烟尘和so2超标排污费用,脱硫运行费用仅为0.08元/kg.so2,低于so2排放费用0.2元/kg.so2,取得了较好的社会经济效益。
(二)沸腾炉的烟气处理
2000年8月,全沸腾式脱硫除尘器在某公司锅炉进行应用。锅炉为15t/h的沸腾炉,原采用旋风器除尘,除尘效果较差,除尘效率只有69.8%,无脱硫功能。公司要求对其进行改造,达到脱硫除尘的目的。将原旋风器除尘撤除,改用全沸腾式脱硫除尘器进行除尘脱硫。筒体直径为1.8m,烟气处理量为45000m3/h。使用tl-01脱硫剂进行脱硫,水溶液循环使用,当溶液ph值达到2左右时,添加适量石灰中和。
经环保局环境监测站检测,除尘效率达到98.3%,脱硫效率达93.6%。烟气排放含尘浓度为122.3mg/nm3,so2排放浓度为206.1mg/nm3,远低于国家允许排放浓度标准。运行可靠,用户反映良好,脱硫运行费用0.01元/kg.so2,取得了较好的环境效益和社会经济效益。
四、结语
全沸腾式脱硫除尘器是一种新型高效脱硫除尘设备,以其独特的技术特点和卓越的技术经济技术性能而挺进市场。目前该技术已在多家企业的不同锅炉上使用,取得了较好的运行效果,用户反映良好。这是一项较理想的湿法脱硫除尘技术,相信将会受到广大用户的欢迎。

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