蒸、空气锤改造为电液锤节能效果显著

  仪器信息网 ·  2007-06-20 21:40  ·  27694 次点击
江河机械有限公司的2t锻锤,原为20世纪70年代生产的蒸汽锤,80年代中期改为空气锤,配用2台L8-60/8型空压机,单台电机功率为320kW,工艺技术水平低,且噪声大、耗能高。通过对该锻锤的分析,认为其机体完好,刚性强度好,如进行电液锤改造,既达到节能的目的又可节约一半费用。为此与安阳锻压厂共同合作对液压空气锤进行改造。
电液动力头的结构为气、液缸一体式,其工作原理为放油式打击。基本动作原理是气压驱动、液压蓄能。工作缸上腔是封闭的高压氮气,下腔是液压油,中间靠锤杆活塞隔开。系统对下腔单独控制,下腔进油,锤头提升,高压氮气受到压缩,储存能量;下腔排油,高压氮气驱动活塞带动锤头打击。液压系统采用油泵—蓄能器—卸荷阀组成的组合传动恒压液源,既保证了系统的稳定性和可靠性,又降低了装机容量。能量大小的获得可通过手动操作阀控制来实现,能够完成提锤、打击、回程、慢升、慢降和急停收锤、悬锤等多种动作。
2t锻锤改造为电液锤后的使用表明,打击时主缸油液压力通过快放阀在0.01s内降至常压,不仅液压损失小,而且可保证高频次打击;一阀多用,将完成打击、回程等主要功能的控制阀与完成对模慢升、缓降等辅助功能的控制阀合为一个主操纵阀,既防止了动作的相互干扰又保证了锤头动作的可靠,也使整个液压控制系统合理、紧凑;采用了霍尔开关控制系统,改进了安全阀和减振活塞,防止了锤杆、蓄能器活塞的撞顶,避免液压冲击,延长了设备使用寿命;电控部分采用PLC控制,自动能力和抗干扰性强,故障率低,能自动报警,保证了系统稳定性和可靠性。
改造为电液锤后的设备整体容量由320kW变为135kW,按每天工作8h、每年工作280d,电费为0.50元/((kWh)计,则一年可节约20.7万元。

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