老采油厂增产降本途径探讨
仪器信息网 · 2007-06-20 21:40 · 37988 次点击
徐红
经过二十多年的高速开采,孤东采油厂主力区块面临着自然递减快、油藏含水高、滚动勘探接替不足等矛盾和困难,原油生产能力从过去的年产油500万吨,降为目前的200多万吨。为了保持稳产,采油厂扩大注聚规模,加大稠油开发力度,增加措施工作量,抢扶长停井,加快新区开发步伐,成本投入增长迅速。与此同时,主要生产要素价格上涨快,人工成本逐年上升,基础设施维修欠账多,政策性支出膨胀,非生产性支出居高不下,成本控制日益艰难。面对种种被动状况,采油厂居安思危,加强探索和研究,大力实施科技创新,优化方案设计和作业施工,强化质量和现场监督,逐步夯实老采油厂增产降本基础,实现采油厂的持续稳定发展。
一、调整产量结构,降低开发成本
孤东采油厂产量结构比较复杂,既有新井、措施、老井自然产量,又有注聚、注汽、复杂断快和水驱产油。由于三采药剂价格贵,而且需要建设专门的注聚站和注聚管线,投入大量的人力、物力、财力,资金需求大,单位产量成本比较高。稠油开发的工艺也比较复杂,有专门的注汽锅炉、注汽站、注汽管线,燃烧原油烧清水产生高压蒸汽,用柱塞泵将蒸汽通过注汽管线注入井筒,由于油稠,还要建立掺水站,实施泵上掺水,开发成本也比较高。复杂断快位置偏远,多位于自然保护区内的滩涂湿地,地面基础设施差,多采用单井拉油、单井发电方式运行,作业施工定额高,维护工作量大,采出难度高。与此同时,受多年产量压力影响,补孔、防砂、大泵为主的骨干措施增油量大幅度下降,效果变差,措施选井难度加大,高难度、高投入的措施逐步成为接替措施,水平井单井次大修费用多达180万元。2006年末,采油厂对各种类型吨油成本进行了模拟测算,三次采油成本最高,完全成本1300元/吨;稠油成本次之,1140元/吨;措施采油成本第三,1020元/吨;依次是断快采油成本980元/吨,水驱产油成本860元/吨,新井产油成本240元/吨。
从控制成本和稳定产量出发,采油厂近年加快产量结构转变,夯实水驱单元稳产基础,合理控制三采、稠油开发规模,优选高产、低价上产措施,做好复杂断快的提液上产工作,加快新井投产速度。在完成产量任务的前提下。较好地控制了原油开发成本上升趋势,连续三年将成本控制在油田下达的预算指标内。
二、加强新区滚动勘探,扩大产量接替阵地
近年油价一直处于高价位,股份公司为拉动效益提升,对油田企业的产量指标不减反增,老采油厂稳产、增产的压力比较大。孤东采油厂主力区块1986年投入开发,开发区域狭小,储量一次动用,老区采出速度快,含水上升快,重复勘探程度高,井网密集,一号联合站周围的七区中平均井据不足100米,稳产基础比较薄弱。近年主要以投产侧钻井、水平井、三次采油和优选上产措施保持老区稳产。在此基础上,将着眼点转向外围复杂小断快和滩海新区,加快滚动勘探步伐,集中科研人员做好钻井资料的分析工作,在资金投向和经费保障方面给予了重要支持,对成绩突出的地质科研人员给予了重奖。
小断快方面,近年主要集中在孤东油田的外翼,先后发现了孤东821、孤东827、孤东828、孤东281,并在此基础上成立了采油29队,06年完成产量两万多吨。
孤东采油厂新区位于黄河入海口两侧的新滩油田、红柳油田,由于地处自然保护区,由于涉及地方林场、黄河职能部门、海洋渔业部门及地方政府,工农关系比较复杂,在保护区休眠期,每天只允许一台钻机运行,作业维护、上产措施得不到保障,基础设施建设进程慢,导致新区新井开发受限。面对各种困境,采油厂加强沟通协调,反复做工作,争取了各方面的大力支持。根据勘探取得的成果,先后投产了KD70、KD701、KD92、KD162、KD191、KD60-1、KD641等新区,2006年产油近十万吨。为全年产量任务的完成奠定了坚实的基础。
三、优化方案源头设计,保证措施产量,降低措施采油成本
在老区产量递减快、含水上升迅速、新区产量接替不足的情况下,采油厂近年仍然立足于老区措施挖潜。但由于多年来主要靠加大措施的投入来分解产量压力,导致目前措施选井难度不断加大,措施增油效果逐渐变差。从措施效果统计来看,“十五”期间年平均措施工作量700井次以上,平均措施有效74%,年平均增油30万吨。虽然通过措施挖潜完成了产量任务,但也给后续挖潜和稳产带来困难。2004年以来,措施工作量、措施产量均呈下降趋势。为此,采油厂在保障措施投入的基础上,通过优化作业施工方案源头设计,加强施工现场监督,严格工序审核把关,保证下井工具和作业材料质量,来压减措施工作量,控制措施作业费上涨态势,提高措施成功率和单井措施增效效果。
一是建立地质工艺方案效益论证机制,确定分矿单井吨油作业费用投入极限标准,规范设计编审程序,做好工序的优化工作,有效压减无效、低效作业工作量。
二是提高工艺措施的针对性,重点加强对多轮次作业井、重复防砂井、返工井的方案、设计把关,建立分级分类审核责任制度,提高措施针对性。在确保效果的前提下,优先选用低成本的防砂、卡堵水等成熟工艺。
三是规范单井工程设计编制标准,重审相关作业工艺的施工标准,落实审核责任。规范设计变更运行程序,明确分级责任,做好成本投入的源头控制工作,为方案实施效益的提高奠定基础。
四是加大作业质量管理工作力度,建立对采油矿的作业质量考核标准,加大对作业监督工作的指导、检查、考核力度,调动基层作业监督人员的积极性,确保监督工作及时到位,减少无效作业工作量,杜绝作业队虚报、多报工作量现象的发生,促进作业质量的提高。
五是进一步调整作业监督组织结构,加强单井预算编审和现场监督力量,建立采油矿对作业监督的培训、培养、考核机制,提升编审、监督水平,促进作业施工质量的不断提高。
四、保障生产开发需要,加大节能技改投入,减小能耗支出
孤东采油厂生产设施复杂,油井开井、机动设备多,能耗点广,用电、用水、外购燃料油及自用原油能耗总量大,能耗支出居高不下,占生产性费用支出的31%。能否控制和压缩能后支出,对采油厂降本压费至关重要。在保障正常生产开发需要的前提,积极控制能耗支出,压减成本费用。
在用电治理方面,推广应用节能新产品,更换新型节能变压器、电机、自控箱;优化生产运行参数,控制合理沉没度,降低油气提升压力;实施井筒降粘、调功改造、泵上掺水、上提泵挂,加强电加热、电潜泵高能耗井的治理;积极开展单井电量承包工作,将电费控制责任落实到单井和个人;组织好春秋季节电网检修,及时调整供电线路,加强变压器调配,把线路损失降低到最低限度;加强注采调配,调节注水压力,保持合理注水泵运行台数,不断加强注水用电控制;加大用电治理力度,严禁私拉乱接,加强转供用户的监督,对办公用电实施定额控制,建立主要生产单耗公示制度,对夏季降温用电实行定时供电制度,电费挖潜取得了比较好的成绩。2006年在消化各种新增因素后,电量下降近千万度电。
在用水控制方面,加强供水管网的更新和维护,减少跑、冒、滴、漏损失;应用水量自动控制装置,科学调度,合理供水:加强对注汽锅炉的用水管理,有效地控制用水;加强注聚用清水污水替代方案研究,减少注聚用清水量;加强油气集输处理污水二次处理,满足地质开发注入需要,降低清水消耗量;对办公生活用水实行定时供水制度,积极做好雨季蓄水工作,满足基层绿化和生活后勤需要。在连年的辛勤努力下,外购水量从过去的600~700万方下降到目前的不足200万方。
在燃料监督方面,科学测算,合理分解用油定量标准,按照设备类型和使用状况确定标准油耗,把燃料控制指标落实到单设备。定额管理,以卡限耗:加强设备维护保养,降低油耗标准,及时报废停运油耗高、性能差的设备;加大检查监督和考核力度,技术监督部门对车辆百公里耗油和用油情况进行监控,每月在公报上公示,较少油料外流。
在自用油使用上,采油厂的自用油主要用于冬季采暖,稠油注汽、联合站加热炉。为此,采油厂出台了《自用油管理考核办法》,对各单位自用油进行严格的计量和考核,确保计量准确及时,督促用油单位逐级制定详细科学的挖潜措施并监督落实,建立严格的监控管理体系。在集输方面,加强以分水器为主的设备调节,确保含水平稳,努力降低进入加热炉的原油含水量,减轻加热炉负荷,降低自用油消耗;根据具体生产情况,合理确定生产温度,调整生产参数,对破乳剂进行筛选,提高药剂质量和对生产的针对性,尝试联合站低温运行;同时,加快进行集输系统技术改造,提高系统分水效率,降低自用油消耗。在采暖方面,强化精细管理,关闭闲置房屋暖气设施,对夜间无人值守的办公室、工房间歇供热,在供暖期根据气温变化灵活适当调节供暖温度,加强供暖流程的保温,避免不应有的热能损失,提高燃油利用效率:对炉管、烟道等加强维护清理,确保最高的燃油效率。在稠油注汽方面,优化注汽方案,从源头上把好降耗关;优化注汽参数设计,注效益汽、经济汽;按照先肥后瘦、先高产后低产,先高效井、后低效井,先高效井,后边际井、风险井的原则安排具体注汽井号和投入顺序,提高单井注汽效益,提高注汽质量,降低损耗。
五、严格考核兑现,调动全员增产降本积极性
为了进一步强化成本预算执行,采油厂不断深化成本预算考核,适时调整考核办法,在提高考核基数的基础上,突出产量和成本指标的承包与考核,加大对新井、措施产量的奖惩力度,在科室与三级单位、科研部门与产量指标、经营管理部门与成本指标之间建立责任连带制度,提高了成本预算的考核比重。此外,在项目组内部,各项目组对水量、电量、燃料消耗量进行数量控制和费用考核。
采油厂还与各项目签订重点费用承包合同,由项目组对控制费用进行管理,年终结算完毕,采油厂与各项目严格考核兑现。
与此同时,采油厂将预算执行考核与各级管理者的风险抵押金紧密联系起来,将对单位的考核与对领导者个人及广大职工的绩效考核挂起钩来。在单位评先树优上,实行成本预算超支的一票否决制。
在严考核、硬兑现的机制激励下,既调动了各基层单位加强全面预算管理积极性,又带动了各级领导对预算执行的促进力,确保了成本预算的良好执行,提高了成本控制效果。
老采油厂增产降本尽管面临许多困难和矛盾,但途径也很多,只要勇于探索,逐步夯实经营管理基础,加大科技创新,做好新区滚动勘探,优化产量结构,精细成本控制,也能取得产量和成本的双丰收。