泵组运行节能挖潜的几点做法
仪器信息网 · 2007-06-20 21:40 · 37114 次点击
郑炘
摘要:本文简述在离心泵组运行过程,通过中注意细节、挖掘能效的做法,实现了操作挖潜、状态运行振动检测动态管理,进一步控制资源和能源的浪费。
关键词:离心泵;操作节电;检测诊疗
中图分类号:TH311文献标识码:B
1.实施泵组状态运行检测
在检测中选择泵组四个轴承润滑室为检测位置,从垂直和水平的八个检测点拾取振动速度值,贯彻ISO2372和ISO2373国际标准。用机械检测简易诊断法与直接观察法,建立设备的病历卡并绘制振动趋势曲线图,为现场泵组管理创造条件。如南一站使用的250kWDY150-45x7型外输原油多级泵组,2003年1月大修,修后按国际标准振动控制值验收。到2005年8月累计运行时间2万h,这期间该泵机组只换了2个泵轴承、2个电机轴承、4件平衡盘组、2件轴套及联轴器胶圈,泵效下降在5%以内。这台泵大修后其振动速度值一度高达13mm/s,调试后下降到4.5mm/s以下,每小时少耗电近3kW。由于平时采取周期检测,有异常情况能及时消除隐患,使该机组的各部间隙、振动值、温升一等指标在较长时间均保持在允值内。
2.做好工、变频泵机组并联运行的操作管理
变频器是节电新技术,但由于客观原因,有时没有实现节能最大化,例如南一站的外输原油泵组的变频器,节电效果差。情况是外输原油需要两台泵并联运行,一台泵组使用工频交流电,另一台泵组使用变频交流电。并联运行时,工频泵组扬程有时偏高,导致顶压变频泵的出液,造成变频泵转速波动、流量受阻。这时需要再开工频泵出口闸门,降低泵的扬程。其结果是工频泵组电流略有上升,变频泵组电流明显下降,两台泵总电耗比之前每小时节电约l0kW。
3.解决离心泵内漏问题
当离心泵运行到后期,密封磨损、泄漏增大,效率下降。如果变频泵扬程略低于工频泵的扬程,将使变频泵内漏量进一步增大,并增加电耗。当泵效下降超过5%时就需要换密封环。
4.灵活使用变频泵组,减少电能损失
当生产只需要单台泵组输液时,应尽量使用工频泵组,以节电。
参考文献:
张俊杰,黄正毓.设备点检工程.冶金工业出版社,1998.