提高水资源利用率 建设节约型工厂

  仪器信息网 ·  2007-06-20 21:40  ·  42284 次点击
殷晓东
摘要:本文介绍双汇集团双汇彩印包装有限公司根据企业情况,深入研究节水方法和规律,制定科学合理的节水规划,实施多项节水措施,并达到预期效果。
关键词:水资源;循环利用;变废为宝;提高效益
中图分类号:TU991.64文献标识码:B
一、循环利用,提高水资源利用率
我公司农地膜车间挤出机的冷却水,以前每吨农地膜消耗水量达2t多,每年用水总量超过2万t。挤出设备冷却水温在40℃以下即可。经测量,冷却水的进口水压0.1MPa、进出口温差2℃。据此我们在该车间外建了一个能溶50t水的地下水池(分澄清池和循环水池),水池上部安装两台2.2kW管道泵(一用一备),为挤出机供冷却水;回水利用地势的高度差自然回流。在每年的7、8、9月每月更换循环水一次;其他季节每3个月换水一次。平时可适当补水。此循环系统已用1年,能满足生产需要。该系统投资1.8万元,年消耗电费0.95万元,年总消耗水不足800t,投入的第1年净节约费用1.85万元。
我公司两台塑料母料机,采用冷却水池进行母料吹条的冷却,由于母料吹条热量大,冷却水量达15~20t/h,进出水温差5~6℃,冷却水回收困难。为了节水,修建了l00t水量的循环水池(分一个温水池、一个冷水池),安装了50t水量的冷却塔一台(含风机0.55kW),冷却塔供水泵2.2kW,循环水泵3.7kW两台(一用一备)。在实际使用中,各个季节都能够满足母料机冷却需要,在冬季冷却塔不必开风扇即可满足要求。使用1年来,共耗水8000t,节水达8.92万t,该循环水系统投资7.5万元,年消耗电费8.1万元,循环设施投入的第1年净收益5.8万元。
PVDC生产线设备机身和真空泵所用冷却水以前直接用自来水,两台设备每年需水8.5万t。为使冷却水循环使用,在其中一台设备的旁边挖一可容2t水的地下储水池,并使冷却回水可自流到储水池内。在储水池内加装温感探头、温控表、电磁阀、0.37kW潜水泵和冷却盘管。冷却盘管进水口加装电磁阀并引入生产线的冷冻水(10℃);把温控表设定在28℃,当循环水池的水温超过28℃时,冷却盘管电磁阀打开,通10℃冷水进行冷却,保证冷却循环水温保持在28cC。该循环水系统一次投资0.5万元,年耗电费用3200元,节水约8300多t,设施投入后首年净节约费用1.1万元。
二、改造设施,变废为宝,使水资源得到充分利用
我公司使用两台4t燃煤锅炉,锅炉的烟尘经水膜脱硫除尘器排出,每年消耗自来水3.6万t。因除尘器的排水pH值为5~6,所以全部排放,造成污染和浪费。为利用除尘废水,公司对锅炉蒸汽的排放做了调查,将疏水阀输出的蒸汽冷凝水进行收集,然后按照一定比例和除尘器废水进行混合,把除尘器的废水pH值稳定到5~7,使除尘器用水得以长期循环利用。为了实现除尘器废水的循环利用,我公司在锅炉房除尘废水三级沉淀的基础上,又增加一级混合水池和循环水池,安装了1.1kW耐酸潜水泵一台,在原除尘器进水口加装阀门和三通。阀门用于关闭原自来水进水,三通管连接到现在的潜水泵上,并且把该潜水泵电源与锅炉引风机连锁启动。该循环水系统一次投资约3万元,潜水泵每年运行费用约3800元,每年可以节约用水3.6万t,年节约水费8.64万元。
公司彩印车间、PVDC吹膜车间全部使用中央空调,在夏季和秋季运行时,由于室外空气湿度大,各空调器内都有大量的冷凝水流出,在室外温度24℃、湿度60%以上时,4万m3的空调器冷水流量达3t/h、水温15℃左右。我公司有4~6万m3的空调器11台,冷凝水可达33t/h以上利用这些冷凝水,我们将其引入了危险品专用库冷却系统并保证库房温度不高于28℃。为此在空调器集中区旁建设一个30m3地下水池,使各空调器冷凝水通过管道能够自流到地下水池内,水池内安装5.5kW潜水泵一台。在危险品库房顶均布管和排水口,地下池内水通过潜水泵打到危险品库房顶的管道内,通过均匀分布的排水口流到各处的花池用于浇灌。

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