济钢节水效果显著

  仪器信息网 ·  2007-06-20 21:40  ·  32520 次点击
贺霖,郑晓萍
摘要:本文就济钢应用节水技术实现水、能源和资源的回收利用,取得了经济效益和社会效益的圆满统一作以简要介绍。
关键词:节约用水;技术创新;水资源优化利用;闭路循环;社会经济效益
中图分类号:TF085文献标识码:B
济南钢铁股份有限公司(以下简称济钢)位于严重缺水的济南,济钢耗水量占济南市总用水量的1/8,能否解决好水资源利用问题直接决定了企业的生存和发展。
一、节水措施的实施
济钢通过多年努力,把节水与降低成本、环境保护和企业发展紧密结合,以技术创新为依托,实施了一批节水项目,在钢产量不断提高的情况下,用水量却不断下降,吨钢耗新水指标显著改善。
1.济钢深层次审视冶金流程的工艺特点,提出“按水质分类”、“小半径循环”、“分区域闭路”的用水、治水理念,实现了冶金生产全过程水资源的优化利用。焦化中、低温水通过晾水塔和制冷机完全实现了各自的闭路循环;炼钢、轧钢系统和动力系统通过优化均实现了水闭路循环;对不同的工艺分质、按需供水,实现了合理用水。
2.济钢把节水与节能有机地结合起来,改变水介质无功消费。
3.通过创新工艺,将含铁污泥与污水分离,污泥作为烧结、球团原料资源回收利用;污水实现了闭路循环。
4.自主开发干法熄焦、连铸机低过热度、化工无蒸汽生产、高炉煤气干法除尘、空冷钢渣处理、新一代转炉烟气干法除尘等创新的工艺技术。
5.利用工艺处理难以再利用的水,开发了一系列如焦化废水做泡渣池补充水;除盐排污水做球团、烧结配料用水等独创工艺,实现了难处理水在工艺过程中的消化回用。
6.建设生活污水处理厂,处理后的水进入工业系统再次利用,形成闭路循环,实现污水资源化。
二、效果
通过多方努力,济钢吨钢耗新水指标由1999年的9.95m3/t降到2003年12月的5.5m3/t,达到国内同类企业领先水平。吨钢综合排污水由6.73m3/t降到2.5m3/t,水复用率由92.45%提高到94.74%,实现了增产减污的目标。通过生产全过程节水技术的应用,节水、减少排污、废物的资源化利用等可产生综合效益1.45亿元,同时环境得到了巨大的改善,取得了显著的社会经济效益。

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