压缩空气干燥装置节能改造
仪器信息网 · 2007-06-20 21:40 · 16306 次点击
王海松
珠纤公司动力站压缩空气干燥装置(QZ一40/9)原有的再生方式为外加热方式(电加热再生干燥器),在日常运行中存在以下问题:干燥器再生过程采用外部空气电加热方式,存在耗电大(日耗电435"2kW"h);再生过程中,罗茨风机噪声大(l00dB),而且风机维修工作量较大;电加热管损耗大,维修工作量大,电加热过程中易发生接触器触点粘连,不能及时断开,造成设备电加热筒内加热温度过高引起燃烧等不安全因素。
针对以上情况,进行干燥装置改造可行性分析,并对原生产厂改型后的YR余热再生干燥装置进行考察,对空压机干燥器系统实施如下节能改造。
将再生方式改为余热再生,即利用空压机二级排气产生的高温气体进入干燥筒(再生),再生干燥剂,然后通过冷却器,进入另一干燥筒(干燥),出来的即为成品气。①利用压缩空气系统的后冷器、缓冲罐和管道及保温;②取消干燥装置的罗茨风机、消声器、电加热筒、仪表箱,保留干燥筒;③重新布置干燥装置的管道,安装控制箱;④安装空压机二级排气至干燥装置保温管;⑤与厂家研制确定系统喷射器的喷嘴口径,以满足系统用气量压差的变化;⑥确定消除系统振动源。
改造后效果:①处理气量、工作压力和成品气露点指标均优于改造前原有装置;②因取消罗茨风机而彻底消除其产生的噪声(l00dB),每年降低设备的检修维护费用23500元;③系统冷吹风耗气由原5%降为0,若空压机满负荷(40m3/min)运行时,每年节约47000元;④干燥装置节电费101836.8元。