循环流化床锅炉冷渣器的使用与改造

  仪器信息网 ·  2007-06-20 21:40  ·  14427 次点击
高元圣,孙飞
摘要:介绍山东恒通化工股份有限公司热电厂冷渣器的使用情况,从进料口弯头、大渣块堵塞、六棱体管渣道磨漏三方面归纳了所出现的问题,提出改造方案,延长了设备运行周期,降低了设备维修费用,提高了设备运行效益。
关键词:循环流化床;锅炉;冷渣器;使用;改造
中图分类号:TK229.66文献标识码:B
循环流化床锅炉的热渣排放系统是锅炉运行的重要一环,从炉膛下部排出的高温炉渣(约900℃),须冷却后排放并加以利用,这样既可防止污染,保护人身安全,又可回收高品位的灰渣物理热,因此冷渣器的长周期高效运行受到重视。
我厂有两台循环流化床锅炉,经考察论证,决定选用HBSL型冷渣器。此型冷渣器是国家专利产品,冷渣排渣工艺合理;换热系数高,排渣温度可降到100℃以下;设备体积小,该冷渣器由36根六棱柱体管子组成的整体作为转子,管子内部是炉渣通道,六棱体管子之间的间隙为水的通道,整个转子轴线与水平成70~150°倾角,高端为入渣口,低端为出渣口。当炉渣经进料口弯头进入六棱体管子后,转子旋转,炉渣在管子内只能滚动,不能滑动,由于管子是斜的,炉渣滚动轨迹以类似螺旋状向出渣口滚动。渣粒与金属壁之间是滚动摩擦,摩擦系数低,再加上转子转速在2r/min以下,管子内径小,速度低,因此磨损小。另外用变频电机调节转子速度,控制出渣量,耗用功率小,运行费用低,只有1.1kW,冷却水耗量小,出水温度高。
我厂两台240t/h锅炉共配有四台冷渣器,自2002年运行以来,出现过以下问题。
1.冷渣器进料口弯头磨损严重,出现泄漏。
2.冷渣器由于大渣块堵塞,部分冷渣管堆积,影响排渣量。
3.冷渣器六棱体管渣道磨漏,冷却水进入渣管。
针对上述问题,经多次分析,决定实施以下改造。
1.冷渣器进料口弯头为双层壳体结构,内层是渣通道,外层是冷却水通道,工作环境恶劣,且弯头部件并不随冷渣器转动,磨损严重。因此决定在此处焊上销钉,打上一层耐磨可塑材料,以减小磨损。此处冷却水与炉渣换热面积小,所以对整个冷渣器传热效果影响很小。耐磨可塑材料厚度为l0mm。
2.在转子出渣侧端部整体封板改为若干个可拆式法兰盲板,若某个冷渣通道堵塞,可有选择地拆掉法兰盲板,通渣后,再装上,方便了检修。
3.因为热渣在六棱体渣道滚动过程中,换热温度逐渐降低,所以在进渣口一段长度上是泄漏多发部位。对渣道前部分大约500mm进行硬质合金喷涂,厚度约0.3~0.5mm。此种硬质合金耐热耐磨,喷涂后既不影响传热。又保证耐热耐磨性。
4.严格控制给煤粒度,防止冷渣机通道堵塞事故;合理控制冷渣机转速,防止热渣通道过热损坏;加强对冷却水温的监视,防止冷却水中断烧坏冷渣器。
通过以上各项改造措施,延长了设备运行周期,降低了设备维修费用,提高了设备运行效益。

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