改造鼓风设备 实现节能降耗

  仪器信息网 ·  2007-06-20 21:40  ·  16177 次点击
杨莉,江卫,齐书奎
摘要:本文阐述了一套焦化鼓风设备的更新改造过程,并对其效益进行了具体的对比分析。
关键词:鼓风设备;更新改造;节能;经济效益
山东民生煤化有限公司拥有四座66Ⅲ焦炉、两座Z87型焦炉及配套回收系统。原设计与66Ⅲ焦炉配套的鼓风设备有D3202.25型离心风机两台、备用三台LGA805001罗茨风机、机后同心圆式电捕焦油器两台。与Z87型焦炉配套的鼓风设备有D1602.25型离心风机两台、备用L82WD160/30罗茨风机一台。两套系统分别于1984年和1990年投入运行,随着设备老化和工艺调整逐渐暴露出许多弊端:(1)原同心圆式电捕焦油器由于原设计采用可控硅整流,工作电压不稳定,再加已安装多年,设备腐蚀严重,一直未能正常运行;(2)原配置的D3202.25离心风机额定流量300m3/min,而系统正常时的煤气发生量在180m3/min左右,存在负荷余量大、能耗高、开机倒机操作复杂、维护维修要求精度高、费用大等问题。
2001年,两台D3202.25型离心风机运行时常出现异常,经诊断,风机转子出现不同程度损坏,其径向跳动量超出标准,其中一台无法继续使用,需要更换,而更换一台离心风机转子约需十多万元。再加D3202.25离心风机运行时间长、隔板腐蚀严重,针对以上问题,结合公司实际情况,在对系统进行详细分析和论证的基础上,先对需换转子的离心风机进行更新改造。
一、确定更新改造方案
1.分析论证
(1)针对原D3202.25离心风机存在负荷余量大,能耗高问题,若进行变频改造,预计投资约150万元,且带来维修和工艺问题,所以确定改换机型。罗茨风机具有操作简单、维修方便、性能可靠、投资少、无需设置独立油站、对工艺要求适应性强等优点,确定将原离心机更换为罗茨风机。
(2)罗茨风机的缺点是转子密封较差,易泄露煤气,机后焦油含量高,机前需降低焦油含量,需在机前增设一台电捕焦油器及部分工艺管道。
(3)由于风机的主要作用是用来完成煤气输送任务,故要求配套电机为防爆型电机。
2.选型
(1)风机及电动机
根据焦炉煤气最大发生量为233m3/h,可选额定风机流量为257m3/h,初冷部分及负压煤气管线阻力为4kPa,机后压力一般不超过30k0Pa。经计算风机轴功率为148kW。电机功率余量按30%考虑,应大于200kW。最后选定罗茨风机为L84WD配套防爆电机220kW。
(2)配套设备
电捕焦油器结构主要有同心圆式、管式及蜂窝式三种。同心圆式、管式在国内焦化行业应用较早,运行较为稳定。但同心圆式存在制作安装精度要求高、煤气短路流失大、场强电压不稳定等缺点;管式也存在着空间效率利用差等缺点。蜂窝式具有结构紧凑合理、没有电场空穴、脱硫效率高等优点,是推广产品。故选择煤气量1.5万m3/h,型号为QSFD76Ⅱ电捕焦油器,电源选用技术较为先进的HLB型恒流高压直流电源,该电源具有运行可靠、输出电压高、良好的电压跟踪性能和节电显著等特点。
二、实施改造
1.风机部分
(1)经测算原风机基础可满足罗茨风机的运行负载需要,但需对基础进行必要的改造。其他改造内容主要有:风机进出口设有试车小循环,大循环自动调节利用原系统:
(2)为便于排除风机壳内焦油冷凝液,在风机下部设有焦油排出管。
(3)为防止煤气外泄,在转子密封及设备入口处设一细管,将泄露煤气引入风机进口。
(4)风机启动采用自藕降压启动,同时设有过载、断相、短路保护。
2.电捕部分
主要在二段横管初冷器后增加一台旋捕焦油器,以脱除部分冷凝液,然后煤气进入电捕焦油器,脱除油尘后,并入原系统:电捕电源设计为户外型,高压发生设置电捕设备顶部,控制部分在操作室,便于操作和观察。为防止焦油挂壁影响脱除效率,在电捕焦油器顶部设有热氨水洗涤管。绝缘箱温度采用集中控制,同时设有自动测氧仪和防爆装置等:为保证机壳接地电阻小于2D,设立了独立接地网。
三、运行效果及经济效率
1.运行效果
系统经调试运行后,风机运行稳定,噪声小,机前吸力2.7kPa,机后压头25kPa,工作电流200A,润滑油油温一般低于45℃,煤气流量1万m3/h,各项指标均达到原设计要求,满足了系统工艺需要。
2.经济效益分析
(1)节电。原离心风机配用功率为350kW电机,更新后罗茨风机采用220kW电机,年节省电费56.94万元。
(2)节水。原离心风机冷却用地下水量为4.32万m3/年,更新后罗茨风机冷却用地下水量为1.095万m3/年,年节水费用3.483万元/年。
(3)节约大修费用约3万元/年。
(4)节约设备维持费用。离心鼓风机使用年维持费用一般需要3~4万元。而罗茨风机结构简单,年维持费用一般仅需数千元即可。
(5)其他效益。更换风机后,检修周期长,节省了大量的人力物力,开停车方便,操作简单,焦油回收率有了很大的提高。
这次对一套D3202.25型离心式鼓风设备的更新改造,投资约70万元,直接经济效益每年节省费用约65万元。公司于2002年、2003年及2004年又分别对D3202.25型另一台离心风机和两台D1602.25型离心风机及配套设备进行了更新改造,总投资约120万元左右,每年节省费用约90多万元。

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