离心机的下口排风改造
仪器信息网 · 2007-06-20 21:40 · 32877 次点击
□刘加根吴玉祥
一、概述
南通制药总厂主要生产原料药,使用的原料有硝基苯、甲醇、乙醇等,对人体危害极大。各车间均采用SS800离心机进行固液分离,由于放料口敞开,转鼓高速旋转,生产时有较多的气体散发出来,污染环境,危害工人的身心健康,为改善工人的操作环境,曾采用了接受式排风罩(图1),由于接受断罩面尺寸小于离心机上热射流的尺寸,加上横向气流的影响,仍有气体溢入空间,此外吸风罩影响操作,使用效果不好,后又采用槽边排风方式(图2),该方法基本上能排出有害气体,但占空间大,出料时需拿去盖板,操作时易碰坏逆料风罩,使用不便。经查阅资料获知,采用离心机下口排风方式的排风效果良好,占地面积小,方便操作。为此决定对保泰松还原离心机排风系统进行改造。
二、下口排风原理简介
根据离心机放料口空气动力状况分析可知:离心机中心处产生负压,外周密度增大,压力较高,若想降低外周风压,必须在外周上设置排风口,离心机的下料口在排放母液的同时可完成这个任务(图3),通过母液槽接至排风机吸入口,排风机把有害气体排出,母液流入地槽。为了防止气体短路,必须增设液封槽(图4)。
三、改造措施
总体布置设计见图5〔图中()内数值为标高〕。
离心机为原有的2台SS800型离心机,按计算所需风量为2170m3/h,选用472A4#风机即可。母液槽用φ320mm聚丙烯管,接管用φ89mm聚丙烯管,地槽和液封槽做成一体,用厚8mmQ235A钢板,尺寸为1500mm×15mm×1000mm,液封高度经计算取0.38m。
改造后的系统布局合理,除两根接管露出地面外,其余管路均埋地下,操作间宽敞明亮,方便操作及设备检修,经使用排风效果良好。