锅炉给煤装置的改造
仪器信息网 · 2007-06-20 21:40 · 12245 次点击
宋社玲
摘要:将正转链条式蒸汽锅炉的普通给煤方式改为分层给煤燃烧装置,再对溜煤管、前拱等进行技术改造,改善了锅炉燃烧工况,降低了煤灰含碳量。从而减少了锅炉煤和电的消耗,降低了破生产成本
关键词:正转链条式蒸汽锅炉;普通给煤方式;分层给煤燃烧装置;改造
宣化新钟楼破有限公司有四台正转链条式蒸汽锅炉,改造前均为普通给煤方式,即煤从煤仓经落煤管、加煤斗落在炉排上,通过煤闸进入炉内燃烧。这种给煤方式存在如下缺点:(1)煤层密实,通风阻力大,透气性差,燃烧不完全;(2)煤层颗粒大小不一,分布不合理,导致通风不均匀,燃烧不均衡,甚至出现“火口”或“烧不透”等现象,导致煤灰含碳量高(最高时达30%以上)、升温慢、出力低等,煤、电耗在行业中处于落后水平。
改用分层给煤燃烧装置后解决了此问题。
分层给煤燃烧装置的工作过程是煤由溜煤管溜下后落向转动的滚筒,进入筛分器,筛分器漏煤孔大小不一,煤被筛分成大小不同的颗粒落在炉排上。炉排运动时,与落煤有一定的时间差,不同大小的煤便分别落在炉排上形成“下大上小”的分层,如图1所示。这种煤层排列规则、松散,通风阻力小、通气性好,便于氧化燃烧。
一、改造内容
1.拆除原加煤斗及煤闸板。
2.将锅炉前拱下降至180mm,用耐高温、高强度的高铝水泥、粗细骨料等混合物,按照锅炉砌筑标准砌筑。
3.按照相关图纸尺寸及技术要求安装分层给煤设备。
4.改造溜煤管,将宽度增加至与炉排同宽,夹角控制在小于25°范围内。
5.砌筑分层给煤装置与锅炉主体间的间隙,要求与前拱类同。
6.安装传动装置,并与炉排前轴(将其动力直接传向分层给煤装置的滚筒)衔接。
7.加装煤层微调板。
上述步骤完成后,经多次冷、热态试车,煤层均有不同程度的起“垅”。结合原来煤闸板的刮煤原理,在挡风板的后面安装了由六块钢板组成的煤层微调板,每一块微调板的高低均可由各自的丝杠传动装置单独控制,基本解决了煤层起“垅”问题。
二、效果
经过几年的运行,节能特别是节煤效果十分显著。
1.煤灰含碳量由25%左右下降到16%左右。
2.锅炉热效率由70%上升到78%以上。
3.升温升压快,由启炉到满足工艺要求(饱和蒸汽压力0.6MPa)提前半小时以上。
4.对煤质要求降低,可以使用发热量20.1MJ/kg左右的混煤(以往必须用发热量在23.03MJ/kg以上的煤才能保证锅炉正常燃烧)。
5.改善了锅炉的燃烧工况,杜绝了锅炉烧正压的情况,不仅改善了锅炉房的环境卫生,而且因煤层通风效果好而减少了鼓风量,节约了电耗。
6.降低了锅炉维修费用。分层燃烧提高了煤的燃烧效率,减少了烧损炉排侧密封、老鹰铁的几率,因而减少了锅炉的维修工作量和维修费用。
以我公司2000年改造的SHL201.27AIII锅炉为例,仅煤耗一项年节约原煤即达500t左右,不到1年就可收回改造的投资费用。