优化控制参数及节能效果分析
仪器信息网 · 2007-06-20 21:40 · 15792 次点击
王丽
摘要:本文根据某公司生产实践情况,介绍了优化电解槽控制参数对降低电耗的作用以及节能效果分析。
关键词:优化,控制参数,节能分析
电解铝生产是电耗大户,据统计某公司2003年吨铝直流电耗为13500k"h,电流效率为93%,因电力费用在铝价成本中所占比例相当可观,尽可能降低电耗,提高电流效率,尤显紧迫和必要。电解铝生产采用的是智能模糊控制技术,本文就优化电解控制参数对降低电耗作理论分析和实践介绍。
一、理论分析
电解吨铝直流电耗率计算公式为
W=2980×U平/η(kW"h/t"Al)
U平—槽平均电压,即要获取较高的电流效率又降低直流电耗,只能降低U平。
W=13500kW"h,η=93%
则U平=13500×0.93/2980=4.21V
若W=13400kW"h,则U平=4.18V
通过计算比较,若保持电流效率不变,则电耗降低l00kW"h,U平理论降低0.03V,通过控制槽工作电压,降低U平,从而达到降低电耗的目的。
二、优化控制参数措施
1.降低电解槽设定电压
原控制系统中槽设定电压为4.15~4.16V,现调整为4.11~4.12V,降低了槽工作电压。
2.调整槽效应等待时间
原控制系统中槽效应等待时间为96小时,效应系数为0.32,现调整为120小时。为保证系列电流强度稳定,适当修改槽效应等待时间,避免同时发生多个效应而影响系列电压和系列电流,以保证电解生产的正常控制并节约电能。
3.缩短下料间隔原控制系统中下料间隔为295~300s,现缩短5~l0s。下料过多过少都会影响电解槽的生产,如沉淀多、槽温波动、效应频繁等。通过缩短下料间隔,加大下料量,从而避免发生阳极效应。随着槽自身调节平衡,即通过欠量下料—正常下料—过量下料不断靠近低浓度,并且控制效应的发生以达到节电的目的。
三、优化控制参数实践
上述各项控制参数指标是在一定的理论基础上获取的,但电解铝生产是一个复杂的物理化学过程,由于受生产条件等外界因素的影响,随着上述控制参数的调整,实践中,为保证获得高的电流效率、电解槽内的物料平衡和能量平衡,其他技术指标要作相应的调整。除对控制参数作调整外,还在现有的理论基础之上为电解槽分子比、铝水平找到了合理的调整标准。槽电压降低后,为降低槽体热损失,加厚了阳极上部氧化铝覆盖料以保持热平衡。在调整参数头一周内,效应比以前有所增加,但通过智能模糊技术和电解槽自身的调节平衡作用,一个月后电解槽运行平稳,节能效果显著。
具体实践过程包括:修改计算机控制的全部电解槽设定电压;修改全部电解槽效应等待时间;修改全部电解槽下料间隔;保证供电系统稳定,及时更改部分槽的效应等待时间;适当调整电解槽的分子比和铝水平并加厚阳极上的覆盖料;对不适应或不稳定的电解槽再分析后再调整,直到能满足生产要求。
四、节能效果分析
控制参数调整后,连续4个月槽平均电压都达到了U平=4.16V,效应系数由原来的0.32降低到0.21,电流效率平均为η=93.1%,则降低电耗
△W=195kW"h
该公司现年产量为10.06万吨,电价为0.289元kW"h,则一年可节约费用566.93万元。
五、存在的问题
1.降低槽电压可节省电能,但是过度的降电压,则会使电流效率降低,所以电解槽电压只应在不影响电流效率的情况下,尽可能降低。
2.调整参数后,电解针振增多,这是因为槽电压偏低,电解槽电流分布不均造成局部过热,而引起槽电压不稳定的现象,但由于有槽控机巡检,可及时发现这种不正常现象而予以纠正。
六、结论
电耗和效率作为电解生产的两个重要指标,随着工艺过程的改善,几乎是同时得到提高的,但目前在电价较高的情况下,应以降低电耗为主要目的。