旋转电机设备振动故障的分析与判断
仪器信息网 · 2009-08-02 21:40 · 9705 次点击
摘要:文章以珠江电厂的两起故障为例,简要地介绍了造成电机设备常见不平衡和不对中振动的主要原因,以及如何应用振动频谱分析手段,准确、快速地判断旋转电机设备振动故障产生的原因,从而达到消除设备缺陷、提高检修效率、降低检修成本的目的。
关键词:频谱分析;旋转设备;故障诊断;状态检修
企业应积极推行先进的设备管理方法,采取以设备状态监测和点检定修为基础的设备维修技术。设备状态监测及故障诊断技术是设备预防性维修的前提。旋转机械设备工作连续性强且安全可靠性要求较高,在设备的日常维护和安装调试过程中,经常会遇到因设备振动而无法可靠运行的情况。由于振动的原因错综复杂,仅靠耳听、手摸的原始方法,已很难全面、准确地分析判断故障原因。采用先进的设备状态检测和故障诊断技术,通过掌握设备在一定时期的运行参数和振动频谱图,对这些参数和频谱进行分析,有利于分析判断故障原因,缩短检修工期,合理地安排关键设备的预防维修计划,从而避免因突发性设备故障而造成的经济损失,确保生产的顺利进行。
1设备不平衡故障
2005年6月18日,珠江电厂4号机A氢冷升压泵电机轴承出现异声,并伴随有明显振动,测量电机轴伸端振动数据:水平为0.032mm,垂直为0.033mm,轴向为0.031mm。该电机额定转速为1480r/min,其双幅振动标准要求不大于0.085mm,此时振动幅值尽管并没超过标准,但相对于其他7台同型号电机(带相同水泵)的振幅而言已明显偏高(其他均在0.015mm以下)。由于该设备非常重要,直接影响机组的可靠运行,因而更换了备品电机,并在连接水泵前对电机进行了空载试转,电机空载轴伸端振动很小,振动数值为:水平0.003mm,垂直0.003mm,轴向0.003mm。连接水泵后,发现电机轴伸端振动仍然比较大,振动数值为:水平0.031mm,垂直0.028mm,轴向0.031mm。于是,通过旋转设备故障诊断仪对该电机振动进行了振动频谱分析,电机轴伸端水平方向和垂直方向的振动时域波形和频谱如图1所示。
图1电机轴伸端水平方向和垂直方向的振动时域波形和频谱图
从振动时域波形和频谱图看出,时域波形基本为标准的正弦波,其最大振动频率均为25Hz。该电机转速为1480r/min,振动1倍频=1480r(min)-1/60s=24.67Hz≈25Hz。造成转动机械设备振动1倍频的主要原因有:转子质量不平衡、转子弯曲、转子热态不平衡、转子轴向不对中、转子两轴承座不同心、转子部件脱落或存在缠绕物、转子部件结垢、联轴器不平衡、基础松动、安装质量和公差配合不当等。逐一进行分析:①由于电机空转振动良好,因而可排除电机转子质量不平衡、转子弯曲和安装质量和公差配合不当的可能性;②经检测确认电机冷态下和热态下的振动数值没有变化,故可排除电机转子热态不平衡的可能性;③检查检修记录,发现该水泵定期维修时间不长,因此水泵结垢的可能性不大;④检查电机运行电流正常,且水泵运行声音无异常,因此排除了水泵叶片断裂,或者存在缠绕物的可能性;⑤振动频率中2倍频很小,因而电机转子两轴承座不同心可能性不大;⑥检查电机垂直方向的振动不到10μm,最大振动位置在水平方向,因此不应该是基础松动的问题;⑦测量电机端和水泵端的振动数值基本一样,且检查发现该电机使用靠背轮(连轴器)已经运行多年,据检修人员反映上次对靠背轮中心时较困难,结合以上的分析,电机与水泵联接的靠背轮存在不平衡的可能性很大[1]。停机检查发现该靠背轮已为椭圆形,更换靠背轮后,其轴伸端振动明显较少,数值为:水平0.011mm,垂直0.008mm,轴向0.006mm。