数控车床常见故障诊断与维修

  仪器信息网 ·  2009-08-02 21:40  ·  8194 次点击
摘要:介绍了数控车床换刀装置、稳压电源、系统程序锁、回参考点失败等常见故障的现象,诊断与处理过程。
关键词:数控车床故障诊断维修
1.换刀装置故障
数控车床换刀一般的过程是:系统发出换刀指令,换刀电机接到信号后通电旋转,通过蜗轮蜗杆减速带动刀架旋转,在旋转中与刀位对应的霍尔元件发出刀位信号,数控系统利用这个信号与目标值进行比较以判断刀具是否到位。刀换到位后,电机反转锁紧刀架。
故障1:一台四刀位数控车床,找不到1号刀位,其他刀位能正常换刀。
分析处理:由于只有1号刀找不到刀位,可以排除机械传动方面的问题,电气方面可能是该刀位的霍尔元件及其周围线路出现问题,导致该刀位信号不能输送给PLC。利用万用表检查发现,1号刀位霍尔元件的+24V供电正常,GND线路为正常,T1信号线正常。因此可以断定是霍尔元件损坏导致该刀位信号不能发出。更换新的霍尔元件后故障排除。
故障2:一台六刀位数控车床,换刀时所有刀位都找不到,刀架旋转数周后停止,并且数控系统显示换刀报警为换刀超时或没有信号输入。
分析处理:仍可以排除机械故障,产生该故障的电气原因有以下几种:①磁性元件脱落;②六个霍尔元件同时全部损坏;③霍尔元件的供电和信号线路开路导致无电压信号输出。其中以③原因可能性最大。利用万用表对霍尔元件的供电线路进行检查发现,刀架检测线路端子排上的+24V供电电压为0V,经查从电气柜引出的+24V线头脱落,接上后仍无反应。由此判断应该是该线断线造成故障。利用同规格导线替代断线后,故障排除。
故障3:一台配有FANUC-0imate系统的六刀位车床,选刀正常,但刀具到位后不能正常锁紧,系统报警为换刀超时。
分析处理:刀架选刀及正转正常,但不能反向锁紧,说明蜗轮蜗杆传动正常,初步定为电气线路问题。因刀具反向锁紧到位信号是由位置开关发出的,为了确认故障原因,打开刀架的顶盖和侧盖,用万用表检查刀具控制线路正常,用手按动刀架反向锁紧位置开关,观察梯形图显示有信号输入,至此排除电气线路问题。推断可能是挡块运动不到位,位置微动开关未动作。于是重新换刀发现,果然挡块未运动到位。拧紧挡块螺栓,试换刀一次正常。再换一次刀,原故障又出现了,同时发现蜗杆端的轴套打滑并且有爬升现象。对该轴套进行轴向定位处理,将刀架顶盖装好,刀架锁紧正常。
2.稳压电源故障
机床运行时机床照明灯和操作面板灯突然不亮,系统电源正常,急停和主轴无信号报警。关机后重新上电故障依旧。
分析处理:操作人员没有违规操作,可排除人为和机械原因。该机床电气原理图显示,失电区域都和24V有关,并且该机床拥有I/O接口和系统两个稳压电源。因失电区域都与I/O接口有关,打开电气柜观察发现I/O接口稳压电源指示灯未能点亮,说明该电源未能正常工作或损坏。稳压电源有电流短路和过载保护的功能,当电源短路或过载时自动关断电源输出,以保护电源电路不被损坏。拆下电源的输出负载线路,重新上电后,电源指示灯亮了,说明电源本身没有损坏。该电源为I/O接口电源,负载不大,也不会出现过载现象,应该是输出回路中有短路故障。经查发现有一根+24V输出线接头从绝缘胶布中露出并接触到机床床体,与机床发生对地短路,造成该稳压电源处于自我保护状态,使得操作面板和一些I/O接口继电器供电停止,导致发生以上故障。至于变频器报警,可能是24V信号不能到位发出报警。用绝缘胶布把接头处重新包好,重新上电开机所有故障解除。
3.系统程序锁故障
一台数控车床,配有FANUC-0imate系统,无法输入对刀值等参数,不能编辑程序,并伴有报警。

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