应用状态监测技术 确保设备安全运行
仪器信息网 · 2009-08-02 21:40 · 10015 次点击
翟香荣,高重新
(充矿集团济二煤矿,山东济宁272072)
摘要:介绍选煤厂应用状态监测技术,提高设备的管理与维修水平,实现预知维修,为装置的长周期安全运行保驾护航,增加经济效益。
关键词:设备;状态监测;设备管理;
引言
选煤厂,为实现安全生产和得到稳定质量的产品,必须先保证设备安全可靠,连续运转。为此,必须延长机电设备维修周期和提高其检修质量。在济宁二号矿选煤厂,在对选煤设备的维护维修工作量的统计中发现,因设备局部温度升高而导致的工作量,平均占总维护维修量的52%。特别是设备的轴承与轴配合处、配电室电气元件的触点等部位,因为长期运转磨损和触头氧化,大大降低设备的使用寿命。
1设备状态监测
通过对设备状态的技术数据监测,了解和掌握设备在线使用状态,结合设备的运行历史,对设备可能要发生或已发生的故障进行预报、分析、判断,确定故障性质、类别、程度、原因、部位,指出故障发生和发展的趋势及后果,提出控制故障继续发展的措施,并采取调整、维修、治理的对策消除故障,最终使设备恢复正常状态。设备状态监测技术,是设备管理与维修管理必不可少的手段。在市场竞争日益激烈的今天,控制和降低设备维修成本是企业最可挖掘的潜力之一。
2主要做法
1)建立机构,落实责任。为便于组织管理,成立以机电副厂长为组长、各车间机电副主任、机电技术人员为成员的设备状态监测小组,负责组织、协调并指导全厂状态监测工作。同时制定了《设备状态监测管理制度》,对状态监测的方法、要求等作了具体规定。
2)购置仪器,充实监测手段。根据设备实际运行情况,为监测人员先后购置了3套监测工具:PM2000超声波测厚仪、HT20系列数字特斯拉计和红外测温仪。
3)突出重点,落实计划。为使监测工作进一步规范化、制度化,对监测数据实行计算机管理,将采集的数据存储,作为设备技术档案的一部分。同时,规范测点管理,定设备、定部位J、定仪器、定周期监测,及时掌握设备运行状态,有利于对设备实际运行状况进行技术评价。对状态良好设备,做到一周监测两次;对状态异常设备,增加测量频次。
4)加强培训,提高监测水平。监测工作的普及、深人和提高,关键在人员素质。采用厂内办班、厂外培训、技术交流和参观学习等方式,不断提高监测人员的素质和业务水平。
5)设备监测系统网络化。监测系统网络化是新形势下对管理的要求。通过建立完善的设备监测系统网络化模式,使各级设备管理人员对监测数据及资源共享,大力推广设备状态监测,让设备状态监测及预知维修管理理念深人到每一个设备管理人员,从而改变传统的设备管理方式,确保设备长周期安全运行,为企业增创效益。
3状态监测效果
1)用状态监测取代传统的事后维修和定期预防维修,确立预知性维修管理模式,提升全厂设备现代化管理水平。如2004年6月,监测到直线振动精煤筛激振器温度在50-60℃之间,车间设备包机人了解到设备运转状态后,组织会诊,并在当天检修时间进行检修。打开激振器,通过塞尺测量,发现轴承径向间隙变大。由于未定期进行轴承清洗及润滑不及时,造成轴承内油质板结,导致轴承磨损严重。更换该轴承,把故障消灭在初始状态。厂、车间根据这一情况,完善了振动筛润滑、巡检及包机制度,加强了岗位工及机修工岗位责任制。
2)为包机管理人员提供设备实时状态信息,便于分析设备状况,避免事故发生。选煤厂设备监测人员每天向设备包机人员提供监测设备的运行状况,做到所有包机人员对所辖设备的状态心中有数,确保装置长周期运行。
3)为企业管理层在生产和设备检维修决策时提供科学依据。在企业管理层作出决策之前,监测人员及时准确地诊断出设备故障部位,并提供相关历史数据,有利于领导有针对性地采取措施,避免重大机电事故发生。2006年7月,集中泵房电机温度持续高温,一般在60-70℃左右,55kW的电机,工作电流为60-62A左右,电机持续超负载运行,电机温度高。车间决定加强该电机的维护保养。经过半个月的跟踪监测,设备运转状况均未发生明显改变。当时,每天人洗原煤1.5×104t,原煤灰分持续在30%-34%之间,小粒度原煤比重大。车间判断该渣桨泵55kW的电机已不能满足生产需要,决定更换为75kW电机。电机更换后,运行一直正常,避免了烧电机事故。
4)对有故障预兆的设备进行跟踪监测,准确判断故障发展趋势,对不能在线消除的故障有计划地安排停机检修。2005年4月,跳汰机箱体焊缝处出现漏水现象。该跳汰机在2002年6月更换后并投入运行,车间领导估计跳汰机下箱体因煤泥水长期侵蚀及受物料的冲击磨损,箱体钢板变薄,于是开始计划箱体衬板。衬板尺寸需现场测量。由于箱体内空间狭窄,通风不畅、光线不足,严重制约检修人员进人内部察看磨损情况及测量衬板尺寸。机电厂长了解情况后,立即从原煤车间调来测厚仪,由洗煤车间技术人员亲临现场测量箱体厚度。箱体厚度均在8mm以上。最后,在机电厂长指导下,判定箱体受料面经常被物料冲击、磨损,焊缝处磨损严重而致,避免了设备大修,节约不必要的材料开支。直到2006年10月,跳汰机箱体才进行更换。不仅节省了人力物力,延长了跳汰机的使用寿命周期,而且保证了设备的连续运行。
5)控制和降低设备维修成本,为企业增加效益。选煤厂应用状态监测及故障诊断技术,在提高设备现代化管理水平的同时,也取得可观的经济效益。自应用状态监测及故障诊断技术以来,为企业共提供300次以上准确的故障诊断报告,发现了100次以上设备早期故障,避免了8次以上不必要的设备更换或检修,延长了设备连续运行周期。以2005年11月粗煤泥管道更换为例计算其经济效益:洗煤系统每小时入洗原煤均为750t,精煤产量520t,洗混产量60t,煤泥产量150t,精煤价均为620元,洗混价均为365元,煤泥价为200元,原煤价40元,入洗原煤吨耗成本为13.86元。检修共需20h,停车20h经济损失为928100元。由于利用高速在线监测系统及时捕捉到故障,为故障的准确诊断提供了可靠数据,避免粗煤泥管道系统停机检修,从而节约材料、人工等各项费用。可见,状态监测及故障诊断技术的运用,不仅为企业节约了大量的检修费用,而且创造了可观的经济效益。