活塞式膨胀机气阀顶杆卡死原因分析及对策

  仪器信息网 ·  2009-08-02 21:40  ·  38141 次点击
符长军
摘要:对活塞式膨胀机气阀顶杆容易卡死的原因进行了分析,并提出了相应的解决措施。
关键词:膨胀机;气阀顶杆;填料函;卡死;原因;对策
我厂空分装置的PZK15/456型活塞式膨胀机是分馏塔的配套设备,高压空气通过膨胀机进行绝热膨胀、产生冷量,为分馏塔提供液化空气。
该膨胀机是立式、单缸、单级、单作用、无油润滑。
一、故障分析
该膨胀机大修前,由于汽缸直径增大了近0.9mm,活塞处漏气较严重,致使分馏塔液面波动较大,给分馏塔所产氧气、氮气的调纯工作造成很大困难。2002年6月,针对膨胀机产冷量不足进行大修,更换了汽缸套。开机后膨胀机的制冷量明显提高,但随之发生了气阀顶杆频繁卡死的问题。膨胀机频繁检修更换填料,造成维修费用增加并影响安全生产(气阀顶杆卡死,排气压力突升,造成分馏塔下塔超压)。
该膨胀机的进、排气阀采用分离式结构的阀头,往复运动的气阀顶杆用填充聚四氟乙烯制的锥形密封圈密封,密封函压紧力可用填料函下的螺母来调节。
经多次检修发现,气阀顶杆与填料抱得很紧,对此进行了分析。
1.气阀顶杆密封填料泄漏。检修时发现填料函内的压环和衬环各少一组且气阀顶杆挠度过大,致使填料磨损过快,密封泄漏,填料函处结霜严重。
2.内环材质的线膨胀系数过大。汽缸套更换后,由于制冷过快,加上填充材质的线膨胀系数较大,所以气阀顶杆容易卡死。
3.气阀顶杆与中间顶杆之间的间隙只有0.3mm(正常值0.50.8mm),且顶杆下面的弹簧力不足,端面不平。间隙过小,使阀门顶起的高度增大,进气量增加,膨胀机制冷量随之增加;弹簧力不足,造成填料泄漏,气阀关闭滞后,冷量增加。
4.由于纯化器的冷却水夹套未投用,采用经自然冷却法冷却吸附罐再生的气体,使进塔气体温度偏高,有时高达近60℃,压缩空气中所含水分较多。在分馏塔的冷却阶段,经膨胀机快速降温后,生成的水滴进入气阀顶杆与填料函之间,造成冰结。
5.操作规程未及时调整。检修后膨胀机的制冷速度加快,而操作方法仍然如前,未适当调整以控制膨胀机的制冷速度。
二、对策
1.按要求增加压环和衬环,同时更新气阀顶杆。气阀顶杆密封圈安装时不能偏斜、过紧或过松,密封圈穿进气阀顶杆后要反复抽动几次,直至抽动自如为止。填料函下面的压紧螺母松紧程度要合适,以减少泄漏。
2.将填料函内的压环在一200℃条件下冷处理,以减雄四氟乙烯材质的线膨胀系数。
3.及时调整气阀顶杆与中间顶杆之间的间隙,使之符合要求,同时更换弹力不足的弹簧。
4.投用纯化器的冷却水夹套,控制好进水温度,以降低压缩空气温度,避免冻结现象。同时应注意,在膨胀机检修前用压缩空气加温,防止空气中的水分在低温下侵入阀杆。粉末过滤器要定期拆开检查清洗,以防分子筛粉末或杂质进入膨胀机,影响膨胀机的正常工作。
5、在分流塔的冷却和积液阶段,操作时空盒子降低膨胀机的制冷速度。
通过以上措施的实施,解决了该膨胀机更换气缸套后引起的气阀顶杆容易卡死的问题。

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