大型风机故障的检测分析与诊断
仪器信息网 · 2009-08-02 21:40 · 8281 次点击
王殿武和萌林毛华伟
摘要针对青岛钢铁集团银钢烧结有限公司大型风机故障的检测,用类比法图文并茂地从时域上进行了波形特征和振动幅值对比分析,并进行了自相关图谱特征对比分析;从频域上用幅值谱呈现的频谱特征进行了对比分析。通过时频域分析结果,诊断出风机产生了转子不平衡和不对中的综合性故障。并结合风机机组实际状况,做出了监护运行的决策。
两台型号为ST45001.047/0.889的大型风机,是青岛钢铁集团银钢烧结有限公司流水线作业生产的关键设备,对公司生产起着极其重要的作用。从2004年9月初起,1#风机就产生了异常振动,其振动值呈上升趋势,逐步接近或超过了风机制造厂家制定的振动速度有效值(门限值)标准。Vrms=6.3mm/s。为确保生产的正常进行,及时诊断出风机故障,进而决定对设备是立即停机检修还是监护运行处理,河南狮鼎股份有限公司对该机进行了检测诊断,取得了满意效果。
一、机组有关参数及测点布置图
风机为双吸式,两组叶片各为16片,转速1500r/min,风量4500m3/min,转子长5m,叶轮直径2.5m。
电机为同步式,转速1500r/min,功率2000kW。
风机机组测点布置见图1。使用河南狮鼎股份有限公司的DCPS08B数据采集与分析处理系统,测量参数为振动速度有效值。如图1所示,在各滑动轴承座的水平、垂直、轴向三个方向上,分别对同型号(ST4500)的l#和2#风机机组进行了检测,以便进行对比分析。
图1机组测点布置图
二、1#风机机组故障的检测分析与故障诊断
在检测分析过程中,由于2#风机机组运行正常且与振动异常的1#风机机组型号相同。因此,应用了类比法在同工况、同测点、同方向的前提下,进行了检测对比分析。
经对两台风机机组检测后对比发现:1#风机机组振动变化率,从大到小按测点4、3、2、1排列;对同一测点而言,在水平方向测得的振动速度有效值,均大于垂直方向和轴向。鉴于在电机两侧的测点1和测点2处所测振动值变化率较小,说明电机无故障,应是风机产生了故障。
为此,分别选取测点3和测点4的水平振动谱图进行了对比分析。因测点3(南瓦)水平振动谱图特征较测点4的更为明显,故对测点3水平方向的频谱特征进行分析。
1.时域图分析
用1#2#风机测点3水平方向处所测得的时域图(图2、3)对比可见:1#风机时域振动谱峰比较平齐,有明显的周期性波形,而2#风机时域图上无此特征。1#风机的振动速度有效值vrms=6.183mm/s,2#风机的振动速度效值为vrms=1.58mm/s,1#风机的振动速度有效值是2#风机的3.9倍,由此可推断1#风机的确产生了故障。
2.时基图分析
用图4、图5的时基图对比可见:2#风机时基图呈多频率叠加特征,通频振幅为12.41mm/s:而1#风机时基图上可看到通频振幅为22.54mm/s,它是2#风机的1.82倍,其时基波形呈现出M形和正弦波组合的叠加波形,高倍频分量叠加、振值高,导致单边摩擦削波。由此可初步推断:1#风机产生了不平衡和不对中的综合性故障,且振值较高,已产生碰弹摩擦。
图41#风机南瓦时基图图52#风机南瓦时基图
3.自相关图分析
用图6、图7的自相关图对比可见:2#风机的谱峰全部在0.567以下,且谱峰高低不等;而l#风机的谱峰间隔均匀,均为40ms,谱峰高,基本一致且达到0.994。由此可进一步推断:l#风机产生了转子不平衡和不对中的综合性故障,且以不平衡故障为主。
4.幅值谱分析
由图8、图9的幅值谱对比可见:2#风机轴频25Hz的振值为vrms=1.79mm/s,转子轴振的各阶倍频振动很小;而1#风机转子轴频25Hz处有显著的高值谱峰,其振值为vrms=6.47mm/s,它是2#风机的3.6倍;其频谱图基本上呈“枞树形”,它呈现出转子不平衡的频谱特征。此外,在转子轴振各阶倍频处也有显著的谱峰,除转子轴频的1倍频、4倍频的振动有效值增加几倍外,以2倍频为首的3、5、6倍频处振动有效值增大更多;转子2倍频增大许多倍,则表明有转子不对中故障。由此可更进一步推断出:1#风机产生了以不平衡为主的转子不平衡和不对中的综合性故障。
图81#风机南瓦幅值谱图图92#风机南瓦幅值谱图
三、结论
综合以上时域和频域分析,结合风机机组的实际运行状况,对青钢集团1#风机机组确诊为:风机转子产生了以不平衡为主的转子不平衡和不对中的综合性故障。结合类比判断和IS02372-1974(E)振动烈度评定标准,根据不平衡、不对中故障短期内不会迅速发展、恶化的特点,做出了目前1#风机机组仍可维持运行的结论。建议该公司在使用的同时,对该风机机组加强监测,待测得的风机转子两端的振动速度有效值超过11.2mm/s时,再停机进行检修。
参考文献
1.盛兆顺,尹琦岭.设备状态监测与故障诊断技术及应用.化学工业出版社,2003
2.王殿武.机械振动与故障诊断.洛阳机车厂,2002