炉卷轧机原料在冷轧后的退火工艺研究应用
仪器信息网 · 2009-08-02 21:40 · 33681 次点击
炉卷轧机生产线虽然具有流程段,投资省,建设、调试快,产品灵活,产量规模适中等特点。但热轧后钢卷二次氧化,表面质量差,板形调控手段不足,板形控制能力较弱。炉卷轧机生产的热轧料作为冷轧原料,由于炉卷轧制工艺的特殊性,给冷轧产品的表面质量控制带来诸多问题。
2003年至2008年昆钢用炉卷轧机原料生产冷轧板卷,由于炉卷轧机轧制工艺的特殊性,加之冷轧工序未配套脱脂机组,带来冷轧产品表面质量的诸多问题,更多地要在退火消化解决,经过对退火工艺的分析研究,通过不断的创新改进,使用炉卷轧机原料的冷轧产品表面质量问题逐步解决,使产品满足市场要求。
具体措施如下:首先,根据长期对炉卷轧机原料的特点,结合无脱脂冷轧生产的实际情况制定了适合的退火曲线图。试验发现,390℃保温平台时间达到2h以上时可以得到较好的乳化液挥发效果,能有效减少退火黑带出现的长度,随时间增加效果逐步提高,但保温平台时间超过6h以上时,挥发效果不再有明显变化,由此确定退火挥发保温平台时间为2~6h;起始段约120m3/h的大流量氮气吹扫时间达到1h,可以观察出对乳化液挥发有明显作用,随时间增加效果逐步提高,但超过2.5h后效果变化不明显,升温段16~24m3/h氢气吹扫以升温结束时停止较为适宜。其次,针对昆钢在实际生产中煤气、氮气等介质波动较大,经常造成退火程序中断的问题,对退火炉加热罩上的烧嘴进行了改装,使其可以稳定工作的煤气压力9000~11000Pa扩大到7500~12500Pa,以适应外供辅能介供应条件,减少因外供辅能介不稳定而出现自动停炉的情况。另外,针对轧制油的应用问题,主要通过技术性对比试验,根据轧制和带钢表面质量情况,调整乳化液应用参数,寻找最佳配比,以满足轧制需要和表面质量需要。
通过各项综合的技术工艺改进,昆钢冷轧、退火工艺逐步适应了炉卷轧机的热轧原料,冷轧产品的板面外观有了明显的提高,具体表现为黑带现象已不存在,黑斑明显下降,由原来的80.95%降低至目前的2%左右,绝大多数钢卷退火后反射率达75%以上,黑斑、黑带已成为历史。