电站锅炉安全阀常见问题及处理方法
仪器信息网 · 2009-08-02 21:40 · 6662 次点击
一、电站锅炉安全阀的作用及特点
安全阀是锅炉的重要附件,当锅炉压力容器(如汽包、过热器、再热器等)及管道内的工作压力,超过正常值,而达到起跳压力时,阀门自动开启。排出过多的蒸汽,使压力恢复正常,以保护设备、人身安全,当压力恢复到正常压力的规定值,阀门自动关闭,对安全阀的要求有以下几点
1、安全阀有足够的灵敏度,当压力达到起跳压力时,应无阻碍的开启
2、安全阀在规定的情况下,阀芯应全开,并排出额定的排汽量
3、当压力降至到回座压力时,阀门应及时关闭,并在关闭状态下保持严密
二、华德电厂锅炉在装安全阀情况介绍
华德电厂I、II期锅炉分别在1991年-1994年先后投入生产运行,装有4台哈尔滨锅炉厂的HG1025-18.2/540/540-PM型亚临界自然循环汽包锅炉,每台锅炉的过热器出口母管上安装2只弹簧式安全阀,1只电磁排放阀,汽包两端顶部安装共3只弹簧式安全阀,再热器出入口母管各安装3只弹簧式安全阀,为哈尔滨锅炉厂引进日本冈野技术生产的;III期锅炉为德国巴布可可公司生产的DB2029-18.67-541/541-PM亚临界自然循环汽包锅炉,分别于2002年7月和10月投入生产运行,每台锅炉的过热器出口母管上安装2只弹簧式安全阀,1只电磁排放阀,汽包两端顶部安装各3只弹簧式安全阀,再热器出口母管安装4只弹簧式安全阀,入口母管安装5只弹簧式安全阀,为美国Crosby公司设计生产。
三、华德电厂汽包及主再热器安全阀运行中常见问题及处理方法
1:运行中的泄漏,安全阀起跳后,杂质卡涩阀底结合面而泄漏,待压力降到起跳压力的75%左右时重新手动拉试,一般情况下回座后基本不再泄漏。
2:安全阀起跳后,不回座,可能弹簧卡涩,应迅速降低母管压力,打开手动拉试的阀帽,用手锤轻轻敲击阀杆顶部,使其回座,如果回座后泄漏,手动拉试后仍然泄漏,是由于安全阀排汽时间过长,使弹簧刚性降低所至,在锅炉负荷稳定,待安全阀排汽室冷却后,泄漏现象会消除。
3:运行中的安全阀,如果频繁发生起跳现象,不仅容易损坏结合面,还容易对系统产生震荡破坏,这主要是由于安全阀起闭压差过小造成,一般是由于喷嘴环固定螺拴损坏,造成喷嘴环上移造成,频繁的起跳还容易使阀芯压在喷嘴环上移,使阀芯不能与阀底很好的结合,产生严重的泄漏,一般运行中喷嘴环很难调整,泄漏量大时,被迫停机进行处理。
4:运行中的安全阀在超过起跳压力后,不起座,一般情况下是由于安全阀弹簧与阀杆卡涩造成,压力降到起跳压力的75%左右时重新手动拉试,即可消除这种现象;另外一种现象,安全阀实际起跳值确实高于设计值,应根据安全阀弹簧的刚度值进行调整,使其符合设计起跳压力,注意系统压力必须降到规定压力的75%以下才能进行。
5:运行中的安全阀在设计起跳值之前提前起跳,安全阀实际起跳值确实低于设计值,应根据安全阀弹簧的刚度值进行调整,使其符合设计起跳压力,注意系统压力必须降到规定压力的75%以下才能进行。
6;根据压力容器规定,每年至少一次进行实际起跳试验,目前通常的做法是,大小修前进行手动拉试,以检查安全阀弹簧是否卡涩,结合面是否存在缺陷,修后热态校验完毕起跳值后,选择1只起跳值最低的进行实际起跳,以验证校验效果,修前的拉试对安全阀的检修判断是很重要的一个环节,根据修前的拉试情况,决定解体安全阀后,应重点检查哪些部件,进行怎样的检修。
四、安全阀检修中应该注意的问题
1:修前拉试发现安全阀不能正常起跳,应首先检查阀杆顶部与阀帽之间的距离是否符合要求,调整完毕后,再拉试一次,如果没有还没有正常起跳排汽,解体安全阀后,应首先检查阀芯与套筒之间是否有卡涩现象,我厂在2004年5月#1锅炉大修时曾发现再热器入口#1安全阀不起座,解体发现阀芯与套筒卡在一起,经加热后方才取出阀芯,只能更换套筒;其次,对于有弹簧罩的安全阀,应解体弹簧罩,检查弹簧和阀杆的配合间隙,阀杆是否弯曲
2;修前发现安全阀泄漏,经处理后不能消除泄漏现象的,解体后首先检查阀芯是否没有和阀底完全接触,而是压在喷嘴环上,如果出现喷嘴环上有与阀芯接触的痕迹,应重点检查喷嘴环固定螺栓(有的安全阀固定螺栓和调整杆为同一部件)是否损坏,其次检查固定备帽是否紧固,复装时应向下旋转喷嘴环,但是不应超过生产厂家规定数的2个齿。
3:解体安全阀检查结合面,如果结合面上有卡住杂质形成的硬伤,说明泄漏是由于结合面卡住杂质引起的,用研磨块涂上研磨砂研磨,注意当冲刷沟痕较深时,可以先用粗砂纸研磨,但是最后一道工序,必须使用研磨砂(研磨剂所含细砂颗粒为600或900)进行研磨抛光,以保证结合面的平整度。
4:解体安全阀检查结合面,如果结合面上没有卡住杂质形成的硬伤,说明泄漏是由于阀芯压偏造成,结合面接触不均匀,应检查阀杆与阀芯结合处是否中心对正,阀杆上的定位销是否损坏、弯曲,导致阀杆和阀芯中心不对中,予紧力不均;
5:对于结合面有冲刷痕迹,进行结合面研磨时,应注意研磨平板的平整度和用力方向,研磨块是有一种特殊级别的退火铸铁制成,两面都非常平整,要研磨平一个密封面,它必须保持平整,每次在使用研磨块前必须用机床(一般使用刨床)进行加工和研磨;将研磨块放置在密封面上研磨,禁止连续转动研磨块,而应该以来回往复的方式进行研磨。
6:组装时,应注意喷嘴环和导流环的位置符合设计的数值,固定螺栓(调整杆)一定要放在喷嘴环和导流环的一个凹槽内,外部备帽一定要紧固,同时排汽室内的杂质要清理干净,排汽室疏水管要安装牢固,畅通,阀体连接螺栓复装前一定要进行材质和硬度鉴定,喷嘴环和导流环、阀杆、固定螺栓螺纹处等涂抹润滑油,防止生锈腐蚀,造成部件卡涩无法调整。
7:由于高压以上锅炉在大修或大量更换受热面管子后,一般进行水压试验,参与水压试验的安全阀要在水压试验时,使用专用水压试验阀芯,阀杆顶部放置防起座压块或顶丝,防止实验过程中,安全阀起座,试验完毕后,拆除实验阀芯,恢复原安全阀阀芯。
8:由于安全阀检修,弹簧紧力不可避免的有所改变,所以机组大小修解体安全阀后,必须进行热态压力校验,由于目前普遍使用在线压力校验仪器,自动化程度较高,校验值很准确比较方面简洁。但是应注意热态校验时,必须保持系统压力稳定在设计压力65%-75%左右,当超过3次起跳,仍然不满足设计起跳压力时,应停止校验,待安全阀冷却后方可进行重新校验。
五、通过上述一系列的检修技术的执行和改进,我厂主再热器安全阀自1995年以来,I、II期锅炉安全阀很少发生泄漏情况,安全阀起跳准确,但是自2002年III期锅炉投运以来,由于III期锅炉安全阀内组件和I、II期有明显的差别,虽然起跳准确,但是运行中汽包安全阀泄漏率较高,效果比I、II期锅炉安全阀稍差,目前正在逐步探索其解决方法,为锅炉的安全运行创造一个良好的基础,以上观点有不足之处,请各位同仁及专家批评指正,如果您有好的建议请联系探讨,以促进我们安全阀检修技术的提高。