回转窑生产线工艺事故分析与对策

  仪器信息网 ·  2009-08-02 21:40  ·  57920 次点击
回转窑因检修、操作和管理不当,时常出现生产工艺事故,不仅给企业造成经济损失,而且增加岗位人员的处理工作量,甚至造成人员伤亡。因此,认真分析事故原因,制定防范措施,防止类似事故的再发生是十分必要的。本文列举4个工艺事故产生的原因、处理及措施。
1窑尾吐灰事故
1.1事故过程
2006年1月,某厂l500t/d生产线(带三级预热器)大修后,窑运行不正常,在检修后运行的l个月中,停窑l0多次,平均台产由正常生产时的70t/h下降到59t/h。在实际生产中,每当中控员增加生料喂料量时,预热器和回转窑结皮严重,篦冷机内结料柱,熟料质量大幅下降。在处理料柱时,因篦床上的物料厚度增大,造成篦床和活动梁损坏,致使篦床漏料,篦床下的拉链机负荷加大,拉链机拉断。与此同时,窑尾时常出现吐灰现象,喂料量越大,吐灰越严重,严重污染窑尾现场环境,并对窑尾电缆安全构成威胁。
1.2原因分析
1)由于大修时对土建施工计划不完善,没有明确土建质量监管内容和责任人,造成C3和C2顶部、窑尾密封以及分解炉膨胀仓等处出现漏风现象,系统压力上升(C3达-8000Pa,大修前为-7400Pa)。因在大修时对计量和热工仪表进行了校验,中控员对这些仪表大修前后误差的变化没有引起足够的重视,未建立新的平衡,造成用煤不合理,窑内飞砂大,系统温度上不去,限制了喂料量。
2)由于部分空气炮和篦冷机的部分篦床不工作,加剧篦冷机结料柱的可能,造成窑况不正常,也严重威胁到篦冷机系统设备的安全运行。
3)由于锚固件选择错误(比设计高出lOOmm),造成窑尾烟室斜坡的浇注料平面比设计高出l00mm。在增加喂料量时,C3下料管容易被堵死,加上下料室板浇注尺寸错误,造成窑内通风受阻,导致结后窑圈严重,窑尾频繁吐料。这是影响该起事故发生的关键原因。
1.3改进措施
1)及时对预热器、翻板阀、管道和检查门等部位进行堵漏处理,减少漏风对窑运行的影响,确保温度和压力恢复到正常操作状态。
2)拆除窑尾烟室斜坡和下料室板的浇注料和锚固件,按照设计要求,重新焊接锚固件和浇注浇注料。开窑后,生产线很快恢复正常,随后的3个月中,窑的运转率和台时产量恢复到正常水平(3个月平均运转率超过98%,平均台产达到72.98t/h)。
3)为防止类似问题的出现,制定了回转窑检修质量监管和验收管理制度,定期标定、校验各种仪器和仪表,确保计量准确。在制定检修计划时要明确质量监管和验收责任人,对于需要更换浇注料和耐火砖的部位,要严格按照图纸和技术要求施工。对于检修质量的验收要有记录,要求检修方和验收方签字确认,对于不符合质量要求的,应及时返工,直到合格后方可投入使用。检修工作结束后,要将检修实施计划和验收资料整理存档。
2结蛋事故
2.1事故过程
2006年7月,某厂l500t/d生产线运行5个月后,在临时停窑检修时发现三次风管风量调节阀损坏严重,如果更换该阀,需要停产l5d。由于当时没有备件,为保证生产,采取在调节阀前砌筑一道耐火砖挡墙,其高度与风管半径相同。采取上述措施后,回转窑投入正常运行。但30d后,窑内出现结蛋现象,熟料产质量下降严重,熟料3d抗压强度由30~31MPa下降为25~27MPa。
2.2原因分析
1)三次风管调节阀出现损坏后,由于经受高温和碱侵蚀,其后期的损坏速度进一步加快,而中控员对此估计不足,还是按照老的操作习惯调节三次风管的开度,使得三次风逐步增大,窑内通风逐步下降,造成窑内热工平衡制度慢慢被破坏,形成还原气氛。
2)在事故发生前,由于生料磨检修,造成生料供应紧张,为此,人为放宽出磨生料的细度控制,200μm筛余超过4.5%,同时煤粉细度波动较大,时常超标(控制指标

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