变频器故障处理两例

  仪器信息网 ·  2009-08-02 21:40  ·  35665 次点击
熊茂林
攀长钢焊管钢丝厂二段式煤气加热炉助燃风机电机由一台西门子6SE6430变频器驱动。以下介绍两例在使用过程中出现的问题及处理。
例1经常因瞬时欠电压跳闸。根据MICROMASTER430使用大全,设置P1210(自动再启动),其缺省值为1,将该参数改为6(在电源消隐、电源中断或故障后再启动);P1211(再启动重试的次数)缺省值为1,可在1~10次间选择,根据实际需要,将该参数改为8;P1212(第一次启动的时间)设置为5s;P1213(再启动时间增量)选择为20。由于变频器跳闸后,电动机仍然在负载的惯量作用下旋转,则捕捉再启动功能P1200必须投入,其缺省值为0,将该参数改为6(捕捉再启动功能在故障时激活,只在频率设定值的方向搜索电动机的实际速度)同时,与该功能相配合的参数P1202(电动机电流)、P1203(搜索速率)选择缺省值。
经过对上述参数的设置后,变频器可在电网电压恢复后及时、有效地恢复运行。
例2在运行中,经常出现变频器速度设定与实际速度不一致的现象(一般相差10Hz左右),而且速度设定到最大时变频器实际输出频率只有40Hz,最严重时只有15Hz左右;并且变频器的启动、停止过程时间比变频器内所设置的斜坡上升(P1120)、下降(P1121)时间长很多,对此二参数设置减小后也没明显改观。在WINCC画面上,只要变频器受电后,无论是否有速度设定,电机速度显示始终为最大值。
检查变频器至PLC的线路发现,控制线路与变频器主电源、电机动力线共用一条电缆沟,且混在一起;控制线路为无屏蔽铜芯线。经分析,这种布置对PLC系统有很大的干扰,使信号不能正确传输。对此,采取以下处理措施:①对变频器速度调节、显示线路进行更换,采用屏蔽双绞线,其屏蔽层在PLC侧单端接地;②对电缆沟内布线进行整理,不同电缆分开,相互距离20cm以上,沟内变频器主电源和电机动力线分别穿钢管,以屏蔽主电路的辐射干扰和感应于扰;③在变频器柜内加装两块有源电流型隔离器用于变频器输入/输出信号隔离传输,以加强抗干扰效果。处理后经半年的运行表明,变频器的启、停和速度设定、显示均正常,满足使用要求。

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