数控车床维修实例

  仪器信息网 ·  2009-08-02 21:40  ·  32029 次点击
耿春波盛翠平吕启鹏
济南慧成铸造有限公司有5台CJK6150数控车床(江苏振飞机床有限公司生产),数控系统采用日本大森NMBR2N50000型,刀架为LD4-IC630型自动刀架。
1.Z轴伺服电机有尖锐啸叫,并有发热现象。
此种情况可初步确定伺服电机过载,检查伺服电源正常,拆下电机单独送电,故障消失。用手转动滚珠丝杠,手感平稳。可确定为联轴器装配不当,使电机承受负载过大,造成发热和啸叫。作如下处理:安装联轴器的同时给电机送电,对角均匀紧固联轴器螺栓,直到联轴器紧固良好,电机不再出现叫时为止。使用三年多来电机一直正常。
2.车螺纹螺距不准确。
该机床原来没有车螺纹功能,加装主轴编码器后试车,在削1英寸20扣螺纹时,用螺纹样板校对,发现螺距最后几扣不吻合。这是由主轴旋转和伺服进给轴位移出现不同步造成的。先检查丝杠间隙,编写程序命令,使机床在单段状态下X轴,Z轴分别执行10次进给,每次0.5mm;然后退回10次,每次0.5mm,用百分表检测了整个过程,均吻合。用数字万用表检测编码器+5V电源,正常。用示波器观察A、B相及Z相一转脉冲,波形正常。于是重新装配编码器,在拆卸时发现编码器的弹性联轴器弯曲严重,怀疑由于安装同心度误差,使编码器旋转轴承受太大阻尼。重新制作安装块,使弹性联轴器尽可能减小弯曲,试机后机床车螺纹螺距正常。
3.机床送电后屏幕显示X轴伺服报警,X轴伺服模块显示红色报警信号。
先检查电机动力线是否有断路或短路。从伺服模块上拆下电机动力线,用万用表检测拆下的动力线间阻值,发现W相与U、V相之间阻值为∞,初步确定W相断线。再从电机上拆下动力线,测量线间电阻发现W相线路阻值仍为∞。于是拆开航空插头,发现W相电缆脱焊掉下,重新焊接后试机,故障依旧。
继续检查电机编码器电缆,发现其航空插头有两处电线开焊,重新焊接后,试机一切正常。
此故障现象为两处电缆同时断线,分析原因是由于航空插头卡住电缆处松动,造成电缆摆动,焊头裂开。必须重新紧固电缆才能使问题得到彻底解决。
4.刀架旋转不正常。经询问得知由于编程不当,刀架换刀时撞上卡盘,出现刀架旋转时动作迟缓。由此可以断定为机械故障。拆开刀架,发现蜗杆上端的两个联接销已经被切断,重新装配定位销,试机正常。
5.刀架不转。用手摸发现电机发烫,先判断刀架电机是否缺相。用万用表检测,果有缺相。检查电机动力线,发现其中一根已经从中间断开,原来电机动力线过细,更换动力线后,工作正常。对于旋转刀架部分,处理故障时先不要急于拆卸,确定电气无故障后,再针对机械部分处理可节约时间。

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