装载机重复出现行走无力的原因

  仪器信息网 ·  2009-08-02 21:40  ·  31759 次点击
口侯宇辉
一台龙岩ZL50型装载机,因行走无力,大修了变矩器、变速器,修后能用,但动力有所降低,使用一段时间后又出现原故障。
经检查,变速器油位正常,油质良好,各挡压力为1.0MPa,油温90℃。分析故障可能在以下部位:变速泵、液力变矩器、超越离合器、Ⅲ挡离合器。更换调压阀调节弹簧,各挡压力达到1.5MPa,但故障仍存在,表明变速泵正常。拆检变速器,没有损坏,离合器片磨损正常;油温正常;而前进两挡和倒退挡均无力,Ⅲ挡离合器损坏的可能性极低,因此判断超越离合器可能发生了故障。经拆检,测得离合器直接挡和倒挡的主动片、从动片总成厚度分别为3.8mm和2.9mm,大于其极限值3.3mm和2.7mm,而且经组装试验,无卡滞现象;超越离合器外环齿轮内侧严重磨损,滚柱和内环凸轮轮齿中部有明显磨损,预压弹簧长度为29mm,小于正常长度32mm;变矩器的泵轮、一级涡轮、二级涡轮、导轮外观良好,但变矩器进口溢流阀阀杆磨损严重,出口背压阀无磨损。可见故障出在超越离合器和进口溢流阀。
检查变矩器,导轮、泵轮(叶片数为27)、二级涡轮(叶片数为23)是315型,而一级涡轮(叶片数为36)则是312型,说明312型和315型变矩器工作轮混装。4个工作轮的叶片各有一定的形状和进、出口角度,使液流按规定流道和方向进出各个叶轮。前面工作轮和出口液流状态决定了后面工作轮入口液流的状态,当液流从泵轮进入一级涡轮、二级涡轮后,由于一级涡轮错装,改变了液流从一级涡轮进入导轮的流道和方向,而液流从导轮进入一级涡轮、二级涡轮的流道和方向也相应变化,致使变矩器内压力急剧变化,进口溢流阀频繁开、闭,液流不能正常进入变矩器,降低了一级涡轮、导轮的动力传递作用,变矩器效率降低,输出扭矩减小,这也是大修后动力有所下降的原因。无论是高速轻载或低速重载,动力均不足,都需提高发动机转速以弥补,特别是低速重载时,一级涡轮动力传递效率低,不能与二级涡轮共同工作,不断提高发动机转速,造成对超越离合器的冲击,使3条预压弹簧塑性变形,预压量小,超越离合器滚柱楔紧在内环凸轮轮齿中部,一、二级齿轮处于半脱开状态,无法进行联合工作,扭矩不能有效传递至变速器,使装载机行走无力。
综上所述,故障的主要原因为变速器工作轮混装,造成进口溢流阀磨损、超越离合器损坏,导致行走无力。
更换了一级涡轮(叶片数为32),超越离合器总成等零部件,按技术资料的要求装配变矩器、变速器。注意:必须保证安装好的泵轮与涡轮间的间隙为2~3mm,否则也会影响液力传动的效率。
装后试机,该装载机行走有力,故障被排除。

0 条回复

暂无讨论,说说你的看法吧!

 回复

你需要  登录  或  注册  后参与讨论!