修复磨损烘缸轴的经济快捷方法
仪器信息网 · 2009-08-02 21:40 · 31524 次点击
贺晓文
中图分类号:TS734文献标识码:B
大型设备轴头磨损后的修复是一个值得关注的问题。当轴的材质为45号钢(调质处理)时,如果仅采用堆焊处理,则会产生焊接内应力,在重载荷或高速运转的情况下,可能在轴肩处出现裂纹乃至断裂的现象。如果采用去应力退火,则难于操作,且加工周期长,检修费用高。当轴的材质为HT200时,采用铸铁焊也不理想。
我公司造纸设备,轴头(材质一般为HT200)磨损时有发生。2001年12月,我公司5#机的6#缸传动侧退卸套松动并轴向退出,导致轴头严重磨损,磨损后的轴头最大处直径为φ165.57mm,最小处直径为φ161.62mm。可见其磨损处不规则并呈锥形,给修复工作造成很大困难。过去采用的方法是用一内径为φ165.60mm的加厚退卸套进行修复,但效果差。在2002年第一季度的季修期间,采用新材料对轴头进行了如下修复:先拔掉传动大齿轮,拆卸轴承,清洗油污后,经测量其轴承装配处最大直径为φ165.35mm,最小直径为φ160.12mm。用手砂轮沿圆周面打磨退卸套装配处,直至见金属光泽并磨出沟纹,再用1755高效清洗剂清洗轴头后,用力涂刮贝尔佐纳1111高分子材料(该材料为A、B组份,按3:1均匀混配,抗压、抗挠、抗高温性能好)后,在模具(模具为事先制备,需有排气、排料孔)上涂抹贝尔佐纳9411脱模剂(若无该脱模剂,则用石蜡),为保证修复后轴的同轴度,现以φ200mm轴肩处为定位基准面装上模具并紧固,如图1所示。由于停机时间不长,烘缸轴头温度仍较高,加速了材料的固化。经3~4h后拆卸模具,去除料渣稍加修整后装配轴承,退卸套并锁紧。开机运行稳定、可靠,经测量,烘缸径向圆跳动为0.12mm,在允许的公差范围内。
此次检修共耗时近6h,确保了正常开机,修复材料费仅200余元,节省了大量人力、财力、物力,解决了该缸轴头的修复问题。