小型压机保性能的改进
仪器信息网 · 2009-08-02 21:40 · 5651 次点击
朱小明
摘要:分析某小型压机保压性能不好的原因,找到最佳的解决方案,改进后的小型压机满足了产品的工艺要求,压制的产品均合格,且改制费用不多。
关键词:压机;保压性能;液压系统;改进
中图分类号:TG315.46文献标识码:B
某公司自制了一台小型压机,用于材料的压制,工艺要求工作最大压力能保持l0min。由于压机只能保压1~2min,因此产生废品。为此要对该压机进行改进。
一、原因分析
该小型压机的液压原理图如图1所示。启动电机4,经联轴器3带动油泵2,油箱18的液压油经过滤器1、油泵2、过滤器5到单向阀7,当电磁换向阀8失电处在中位时,压力油直接回到油箱,油泵卸压;当电磁换向阀8的DT1得电时,压力油经过液控单向阀9进入油缸14的上腔,活塞下行压紧材料,随着压力的增加,压力油同时向蓄能器13供油,当压力上升到压力继电器12的调定压力时,压力继电器12发信,DT1失电,系统处在保压状态。此时由蓄能器13提供液压动力,设定保压时间为l0min(时间由时间继电器调定),而后电磁换向阀8的DT2得电,压力油进入油缸14的下腔,液控单向阀9被打开,蓄能器13剩余的压力油回油箱,活塞回程,回到位置后电磁换向阀8的DT2失电,准备下一个工作循环。溢流阀6是用来设定系统的最高压力的,截止阀15是用来维修时放油的,工作时关闭。
经检查发现,在保压时,油缸14的活塞会慢慢地往下走,此时电磁换向阀8处在中位,这样在油缸的下腔就会形成一定的压力。液控单向阀9的结构图如图2所示,从图中可看出,控制活塞6的直径比主阀芯2直径大,只要油缸的下腔有一定的压力,液控单向阀9就很容易被打开,蓄能器13的压力油就会通过液控单向阀9回到电磁换向阀8。由于电磁换向阀8的滑阀内漏较大(100m1/min左右),压力油就通过电磁换向阀8回到了油箱。这就是该压机保压性能不好的原因。
图2液控单向阀的结构图
二、改进措施及效果
改进方案是把液控单向阀换成双向液控单向阀(又叫液压锁),并把电磁换向阀的中位机能进行改换,确保双向液控单向阀能锁死,该方法简单易行。更改后的液压原理图如图3所示。
改进后,问题得到了解决,运行稳定可靠,满足了该产品的工艺要求,压制的产品均合格,且改制费用不多。
参考文献:
雷天觉等.新编液压工程手册.北京理工大学出版社,1998.