石灰乳储罐搅拌器的改进
仪器信息网 · 2009-08-02 21:40 · 24394 次点击
王立群
我厂环氧车间石灰乳储罐内径7740mm,高9140mm,搅拌器ETAG41AB为两组开启四折叶涡轮式桨叶,是环氧氯丙烷装置的关键设备。该机日常运行噪声大,平均八个月因严重损坏而停车检修,频繁的检修不利于装置的长周期正常运行,增加了检修费用,成为亟待解决的问题。
一、结构简介
搅拌器是由电机、减速器及搅拌轴组成,安装在罐顶中心位置。电机功率45kW,转速980r/min,减速器传动比1:26.3;搅拌轴转速38r/min。电机输出轴通过内外圆弧齿轮(齿套)与减速器连接实现传动输出。
减速器采用两个大小不同的NGW型行星减速器(图1)串联组成,通过凸缘联轴器与搅拌轴相连接。
搅拌轴直径150mm,采用罐外单支点机架和罐底陶瓷轴承支承,两支点间距离为9310mm.罐外单支点机架装有一个向心轴承,一个双向推力轴承;陶瓷滑动轴承与轴的间隙为1.5mm。
二、故障现象
搅拌器日常运行振动噪声大,电流的波动非常明显。液位在35%以下,电流稳定;液位35%~50%时,电流波动轻微;液位在50%~65%时,电流波动明显增加;液位在65%~80%时,电流在50~100A之间产生较大波动。由此可见,充液高度和液体的流动状态对搅拌器产生很大的影响,同时,也存在着搅拌轴不平衡的可能性。2000年6月26日搅拌器发生剧烈振动而损坏,检查发现底部轴承支架的固定螺栓腐蚀脱落,轴承随支架脱落,搅拌器下端失去固定而偏摆,造成严重轴弯。
搅拌轴从上到下由三段长度分别为1.4m、2.6m、5.3m的轴用凸缘联轴器连接而成。检查发现从第二段轴联轴器根部起由上而下摆动值逐渐增大,最大摆动量为45mm,端面跳动值2.5mm。联轴器的凸肩被挤压变形,呈台阶状,与凹槽不能很好地贴合,人工修磨后整体回装,确认罐顶装配底座水平后,进行盘车测量自由端,偏离底部轴承中心60mm,搅拌轴无法固定。
减速机的损坏部位主要是:一级圆弧内齿轮和太阳轮的齿厚减薄;三个行星轮中的一个磨损严重,双向推力轴承的滚动体和滑道严重划伤,保持架断裂。
三、改进措施
经校核搅拌器的强度满足要求,实际转速37r/min远离临界转速(45r/min)也是合理的。
1.搅拌轴的弯曲多发生在松动联轴器以下,靠近联轴器处。在联轴器两半接合面处加垫片2.2mm进行调整,能有效地减小S型弯曲,消除搅拌轴末端的偏摆,矫正效果较好。
2.对联轴器、桨叶、轴承等连接部位采取锁紧措施,防止松动。底部轴承在支座下面,增设支撑平台,以避免支架和轴承的脱落。
3.减速器的太阳轮和齿套承受着冲击载荷,磨损较严重,对其热处理和表面精度进行改进,增加了淬后磨齿消除热处理变形,齿面硬度增加到58~62HRC,齿轮精度提高到6级。对行星架的分度由原来的8级提高到6级:太阳轮中心到行星轮中心距误差在0.015~0.20mm之间,行星轮与行星轮中心距误差±0.015mm(这些都是减速器制造厂新产品的要求)。
4.搅拌器的振动除了与搅拌器的结构、精度、强度和罐体的尺寸、形状等有关外,还与罐内的液体运动状态有关,尤其是搅拌桨叶和液体介质之间因相对运动而产生涡流。此时吸入大量空气,引起搅拌轴的脉动。本机采用45°折叶涡轮式搅拌器,有较大的轴向液流,但由于槽罐内径7740mm,槽内挡板宽500mm,不能有效地消除径向流。将宽500mm挡板加宽至800mm并离开罐壁,增加筋板与罐壁相连,即增加了轴向液流,减小了涡流,防止罐壁与挡板接触之处形成停滞区。
为了减轻搅拌轴的振动,在罐内液体中心的圆柱状回转区(两组搅拌桨叶之间)增设稳定器。稳定器叶片的尺寸见图2,稳定器和周围液体共同旋转,减小周围液体的湍流,且能起一定的阻尼作用,减小振动。
四、结语
通过采取上述措施,改善了搅拌器的运行条件,自2000年进行改造以来,检修周期由8个月延长至2年,保证了搅拌器长周期稳定运行,每年可减少备件费用4万元,检修费用1.5万元。