高压调节阀的堆焊修复方案

  仪器信息网 ·  2009-03-30 19:49  ·  33434 次点击
湛江发电厂2号汽轮机的1号高压调节阀开启失灵,严重影响机组安垒稳定运行。对阀门进行解体检查,发现高压调速汽门阀座下沉l0毫米,导致阀碟导向凸肩脱离导向槽,无法对蒸汽进行正常调节。鉴于机组临修时间短,阀座下沉现场很难恢复.决定采用堆焊处理,增加导向凸肩的高度,达到恢复高压主汽调节阀原有的使用功能。
高压主汽调节阀修复方案
⒈阀碟导向凸肩工作机理
2号机组为东方汽轮机厂制造的(N300—16.7/537/537—3型)汽轮机,它的高压主汽调节阀是由1个主汽阀和2个调节阀组成,高压调节阀是用于调节高压缸的进汽量。机组运行时,油动机作为机械提升装置,使阀碟导向凸肩沿导向槽上下移动,控制调节阀碟的开度。机组运行时,调节阀的高温蒸汽为16.7兆帕,537℃.导向凸肩主要承受热应力和一定的周向剪切应力作用。
1号高压调节阀的阀碟与阀座配合直径为170毫米,其阀碟的结构如图l所示,导向凸肩尺寸为55毫米×30毫米x10毫米(高×宽x厚)。阀碟材料采用20C3MoWVA台金钢,为了提高阀碟耐汽蚀的性能,其表面进行过高温渗氨处理。
⒉堆焊材料和焊接设备的选择
根据调节阀的工作条件,阀碟导向凸肩既要保证有足够高温强度,又要满足一定的耐磨性。鉴于机组抢修,无法采购到最佳匹配材料,参照堆焊材料的选用原则以及对各堆焊材料力学性能的分析,选用与母材材质相近的TIGR34(12Cr2MoWVTIB,Φ2.5毫米)焊丝。焊接设备采用LincolnV300—1及氩弧焊接配套工具;温度监控使用美国MX2红外线测温仪。
堆焊工艺
⒈工艺路线
焊前打磨精洗一预热堆焊一焊后热处理焊后车削。
⒉焊前准备
首先用角向砂轮打磨彻底清理去除堆焊部位20毫米范围内的渗氮层,打磨深度应大干仉4毫米,测量打磨部位的硬度值,并保证施焊区域达到HBl185—321的要求。按JB4730-94检测标准,检查打磨后的导向凸肩表面质量不得有裂纹、夹渣等缺陷,达到I级标准为合格。
然后用丙酮清洗阀碟焊接部位及其周围50毫米范围内.保证无水、油等。用砂纸清除氩弧焊丝表面的油污和锈斑等脏物。
⒊焊接工艺及参数
采用氧乙炔火焰加热的方法进行焊前预热,预热温度为350~400℃.用测温仪测量预热温度。阀碟焊接部位露出,其它部位用石棉布包覆,避免电弧烧伤。工艺参数I=80~90安,氩气流8~10升/分钟,直流正接,电压范围10~15伏,焊接速度30~45毫米/分钟,每道摆动宽度≤10毫米,每层堆焊厚度≤4毫米,预热温度达到后开始焊接,层间温度控制在300~400℃,焊接过程中不允许产生任何缺陷,重点检查引.收弧处,发现缺陷立即用角向磨光机去除。为保证加工余量,按图堆焊尺寸,外径增加5毫米,由径减少5毫米,堆高13毫米。一边堆焊完成后再堆焊另一边。
焊后检验
按照工艺路线完成阀碟的堆焊和机械加工后,经渗透探伤和超声渡探伤检查,焊缝没有裂纹,夹渣、气孔等缺陷质量,堆焊质量达到JB4730-94标准I级的要求;在加工表面进行硬度测试.其平均硬度值为HB241,与原母材的硬度值相近,满足工件的使用性能。
结论
2号机组1号高压主汽调节阀焊接修复并运行近1年后,在机组大修时解体检查,堆焊的阀碟凸肩经5616h运行未发现任何问题。可见用TIG-R34氩弧焊丝堆焊20Cr3MoWVA材料采用预热350~400℃,焊后640~650℃,保温30min处理的焊接工艺是合理可行的。它不但解决了高压主汽调节阀正常对蒸汽进行调节,还节省了上万元资金。

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