MZ(D)系列自动埋弧焊机的维修
仪器信息网 · 2009-03-30 19:49 · 32870 次点击
陈钧
MZ(D)系列自动埋弧焊机配用ZD5系列晶闸管弧整流器组成的自动埋弧焊接设备,采用了晶闸管控制技术。具有焊接电流、电压稳定可靠,焊缝成型光滑,焊接性能优良,保护功能完善,安全、易操作等特点,广泛地应用于造船、石化、锅炉、机械制造等金属结构行业。
本设备在生产流水线中一般都起着十分重要作用,一旦出现故障,常常对施工生产的进度和质量造成很大影响。所以在维修中通常先进行板级维修,利用各电路板的发光二极管指示,快速找到坏的线路板,用代换法排除故障,使机器先投入使用。然后再对坏的线路板进行片级维修,这样既能降低维修成本,又不会影响生产进度。
焊接电流、电压不稳,焊接成型不良,是维修中比较常见的问题。遇到这方面问题时,首先要用直流电压表检测焊接电弧电压,如发现与控制面板上电压表相差悬殊,就必须先排除二次大电流回路的压降原因。
1.点动送丝调整只上不下
先检查焊丝盘是否对工件短路。经检测无短路现象,按住向下送丝按钮,观察逻辑板发现指示灯E未亮,测537#线为高电平,显然指示灯E不亮是由于可变电压板传输过来的537#线为低电平引起的。观察可变电压板发光二极管A不亮、B亮,控制面板上电压表读数为20V左右,怀疑运放X2、X3、X4、线性光耦X5有损坏。更换可变电压板,试机一切正常,但机器故障重现。重新检查,可变电压板又出现发光二极管A不亮、B亮的情况,难道可变电压板又烧坏了。于是仔细测量,发现X3、X4,插头处525#线均无+24VDC,再检查控制板,发现插件J2中525#一根黄线折断,因共有二根525#线套在一个线管中,似接非接。焊牢后换回原可变电压板,故障排除。由于未分析电路,看到发光二极管亮了,就未考虑电源是否正常。其实可变电压板由多电源供电,发光二极管B指示弧压110VAC及其整流、变压器是否正常,后者给X1、X2和X5供电,而X3、X4的十24VDC来自控制板,光祸X6控制电压+15VDC来自逻辑板。
2.焊接中电弧电压大幅度波动
在正常焊接环缝过程中,焊接电流、电压逐渐出现波动,开始时经调节尚能回到工作区,随后电压波动进一步增大(超过士10V)。并且焊接电压调节电位器基本失效,观察此时送丝速度明显不稳定。对导电咀、送丝轮等焊接回路的各连接点逐个检查,情况良好。观察逻辑板、可变电压板在焊接过程中各指示灯均正常。停机后测量焊接电压调节电位器W2也正常。为尽快确定故障原因,对控制板、逻辑板、可变电压板进行逐一代换。当代换逻辑板后,故障现象不再出现。仔细检查逻辑板上与W2相关的元器件。D1、D5、R3、R21、Q7等,发现R21阻值变为12kΩ(原为1kΩ),并且阻值不稳定,D5有反向漏电现象,同时更换二元件后,故障排除,焊接性能良好。