凝升泵电机异常振动原因分析及处理
仪器信息网 · 2009-03-10 19:49 · 15481 次点击
杨瑞
摘要利用频谱分析、相位分析等技术,对邹县电厂600MW机组凝升泵电机水平振动大进行诊断分析,及时采取措施,避免了故障进一步扩大,保证了机组的安全稳定运行。
一、概述
山东邹县发电厂600MW机组5#A凝升泵(WEIR公司产)是水平布置、两级叶轮、轴承两端支撑、壳体为水平中开式,配置台湾TECO机电公司的1870kW、6kV、水平布置、轴承两端支撑、鼠笼式电机,水泵与电机采用刚性联轴器连接。自1996年5#机组投运以来,5#A凝升泵电机轴承水平振幅(峰一峰值)一直超标,水平振幅(峰一峰值)最高达100μm。垂直振幅(峰一峰值)最高仅20μm。2002年4月对电机进行了更换,电机水平峰一峰振幅值仍达90μm;2002年9月对电机底座采用千斤顶进行横向支撑加固,增加电机底座刚性后振幅有所降低。为查找设备异常振动原因,彻底消除设备安全运行隐患,2002年9月23日对5#A凝升泵及电机采用美国CSI公司2120机械振动数据采集仪与相位拾取仪进行振动频谱及相位数据收集。5#A凝升泵电机测点位置如图1(俯视)。
二、故障分析
1.轴承频谱分析
图2为2002年4月8日测取的凝升泵电机驱动端轴承水平振动频谱图,对应于工作频率下的单峰振速值达7.6mm/s,相应的峰一峰振幅值为95μm。该频谱图中基频成分占主导地位,2倍、3倍、4倍频振速较小。
图3为2002年9月22日测取的凝升泵电机底座横向加固后电机驱动端水平振动图,对应工作频率下的单峰振速为3.4mm/s,相应的峰一峰振幅值为42μm。显然凝升泵电机底座经过加固后,峰一峰振幅值降低了55%,但是工作频率下的振速值仍较大且特别突出,谐波频率成分仍较丰富,2~20倍频下的振速仍较小。
上述频谱特征符合结构框架或基础松动的特征,因此可以判断电机框架与垫铁存在接触不牢固情况。
2.相位分析
为确定凝升泵电机存在的是结构框架松动还是基础松动问题,对凝升泵电机的结构框架、电机台板、电机框架的地脚螺栓、凝升泵轴承、电机轴承等部位的相位数据进行收集并进一步细化分析,以确定故障的确切位置。
检测5#A凝升泵及电机轴承以及框架等各测点的振速及相位数据见表1。
从表1可以看出,①电机驱动端轴承水平与垂直方向振动的相位差为2°,非驱动端相位差为5°,两端轴承水平与垂直方向的相位差近似为0,换言之电机两端轴承的水平与垂直方向振动同相,电机整体振动同相。②水泵轴承未有此情况。③电机底座、台板、框架(即测点1、5、9;2、6、10;3、7、11;4、8、12)的水平和垂直振动的相位差前后两端各自都为0(此情况说明前后两端振动完全同相);左右两侧电机在水平与垂直方向上振动相位差各自均近似为180°。此特征为结构框架或基础松动的相位特征(同一轴承的水平与垂直相位差为0或180°),由于测振传感器左右布置相差180°,因此凝升泵电机框架整体振动仍为同相振动。
由于电机框架地脚螺栓以上部分的振动步调一致,而电机框架地脚螺栓(测点13、14、15、16)与电机框架(测点9、10、11、12)之间振速及相位的差别较大(框架振动大于地脚螺栓),因此可以判断电机框架与垫铁存在接触不牢固情况。
三、故障处理
1.将二次灌浆层铲除,使垫铁与框架之间充分接触;各垫铁与框架之间的接触面积≥80%;垫铁高度≤80mm;同处垫铁数目不超过三块;垫铁间距不可过大且均匀布置;垫铁与垫铁间、顶部垫铁与框架间焊牢。最后用手锤敲打垫铁,用听音法检查垫铁应接触紧密无松动。
2.垫铁处理完毕后,再浇注二次灌浆层并采用高标号的水泥并振打填实,二次灌浆层凝固后应进一步检查混凝土填实情况,确认无遗漏后方可进入下道工序。
3.处理螺栓与机架连接紧力不足问题:螺帽下部加装弹性垫圈,防止运行时松脱;同时螺栓紧力符合要求。
经过上述处理后,联泵满负荷试转时,实测电机轴承振动峰一峰值:驱动端水平28μm、垂直11μm,非驱动端轴承水平32μm,垂直16μm,5#A凝升泵电机水平异常振动问题得以解决,保证了机组安全稳定运行。