高水头小容量水轮发电机组的选型设计
仪器信息网 · 2009-07-01 21:40 · 36723 次点击
摘要:根据三斗水库电站水轮机组为高水头、小容量的特点,结合溪屯溪水电站群在建瓯市电力系统中为辅助调频电站的情况,走访主要水轮发电机组设备制造厂,在机组订货和施工设计时就采取相应改进措施。投运后,达到设计要求,机组运行状况良好,经济效益可观。
1工程简况
三斗水库为建瓯市溪屯溪流域水电资源开发规划的龙头水库,总库容530万m3,兴利库容437万m3,为年调节水库。电站压力引水隧洞长2160m,明敷压力钢管长438m,最高水头200.43m,设计水头174.7m,最低发电水头152.9m,设计流量1.84m3/s,装机容量2×1250kW。多年平均发电量827.58万kWh,P=75%保证出力690kW,设备年利用小时3310h,水库及电站概算总投资2037万元。
三斗水库电站及赤坑水电站(装机2000kW)为溪屯溪规划开发的第一期工程,1986年12月动工,赤坑电站于1998年5月竣工发电,三斗电站于1999年9月开始试运行。
2水轮发电机组的选型设计
三斗水库电站设计水头174.7m,单机容量1250kW,为高水头、小容量水轮发电机组,查“中小型反击式水轮机使用范围综合图”,本电站水轮机选择在冲击式水轮机范围。冲击式水轮机具有构造简单、出力变化时对机组效率影响较小等优点,特别是其折向器的作用对调保有利,可节省调压井等水工建筑物的造价,但其转速低,机组体积大;混流式水轮机则其转速高,机组体积小,且运转可靠效率较高,并有适应水头范围宽的优势,还可利用尾水管回收能量,减少厂房开挖工程,但在低负载时机组效率降低较多。经机型选择计算,初选了CJA237-W-125/14.5水轮机,配套SFW1250-14/1730发电机和HLD54-WJ-55水轮机,配套SFW1250-4/1170发电机两种机型。
走访闽、浙、赣三省主要水轮发电机设备制造厂,厂家表示两种机型均可生产供货,对高转速机组的运行都有所担心,推荐本站采用冲击式机组。初步报价两种机型的水轮机和发电机主设备价格相差悬殊,冲击式1套141.2万元,混流式1套只70万元。初设中经两种机型的辅助设备配套和水工建筑物不同方案的投资对比,在造价上选用混流式机组仍可节省84.2万元;此外选用HLD54-WJ-55水轮机在本站的水力条件下,运行区域很理想,溪屯溪水电站群在建瓯市电力系统中为辅助调频电站,对有水库调节的更应发挥顶峰作用,一般时间在较高出力区运行,既使水库水位变化,机组也运行在较高效率区内,为此初设推荐选用HLD54-WJ-55配SFW1250-4/1170水轮发电机组。
3小转轮高转速混流式水轮发电机组的运
行问题和改进措施选用混流式水轮发电机组,其额定转速达到1500r/min,其运行状况是我们最为关注的问题,据设备生产厂家介绍,当时浙、赣两省尚没有相近规模高水头小转轮高转速的水电站,仅福建水力发电设备厂制造安装在龙岩大片溪水电站(H=177.7m,HLD54-WJ-60,SFW1600-4/1170)和漳平岭兜水电站(H=180m,HLA179-WJ-60,SFW1600-4/1170)有4台机组水力条件和装机规模相近,机组额定转速为1500r/min,并已建成发电。
经现场考察,两站4台机组均已投产1年以上,运行中主要问题为:机组转速高、噪音大,轴承温度偏高(推力轴承63℃,导轴承55℃),轴承润滑油为油泵供油外循环水冷却系统,设置了重力油箱、回油箱、油泵及冷却水池等设施,不仅增加投资加大运行维护工作量,而且供油或供水系统发生故障时易发生烧瓦事故或被迫停机维修而影响正常发电。
在机组订货和施工设计时,经与福建水力发电设备厂设计、生产、经营有关人员多次协商探讨,拟定了几项改进措施:
1)推力轴承采用尼龙轴瓦,改进导轴承底瓦冷却装置降低轴承温度,同时润滑油改为自供内循环,取消油泵供油外循环冷却系统。不仅简化供油供水系统,节省投资节约厂用电,而且减轻运行人员的维修工作量,关键是减少了烧瓦事故和停电损失。
2)技术供水采用顶盖取水,改变初步设计时的水泵供水方案,施工设计时技术供水系统改为以顶盖取水为主,水泵供水为备用的设计方案,并在供水总管设置压力控制器和排水电磁阀等元件,电气自动化回路设计中增加了供水压力过高(超0.35MPa)时自动排水降压,过低时(0.2MPa)自动开启供水泵增加供水压力和水量。
3)发电机采用空冷器密闭循环空气冷却,并采取其他措施降低机组噪音。在改进措施逐